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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-16 14:56:30 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
包裝機(jī)組具有包裝質(zhì)量良好、性能穩(wěn) 定、運(yùn)行速度快、自動化程度高等優(yōu)點(diǎn),是目前我國卷煙 包裝設(shè)備的主流機(jī)型。但隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量要求的 越來越高,設(shè)備原有的一些裝置已不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的 工藝要求。其中模輪盤上模盒的活動夾持架結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不 利于維修調(diào)整,在生產(chǎn)運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)活動夾持架夾持 商標(biāo)紙松緊不一,煙包成型差,護(hù)板上經(jīng)常有刮膠現(xiàn)象, 設(shè)備故障率高。在維護(hù)調(diào)整過程中,造成反復(fù)停機(jī)影響設(shè) 備正常運(yùn)行。由此所產(chǎn)生的質(zhì)量問題,經(jīng)常要對設(shè)備進(jìn)行 維修調(diào)整,嚴(yán)重時生產(chǎn)的產(chǎn)品要做報廢處理,增加原輔材 料的消耗。針對此況,決定通過設(shè)計(jì)改造解決這個問題。
1現(xiàn)狀調(diào)查及原設(shè)計(jì)缺陷分析
經(jīng)過一段時間的觀察研究,故障原因出在模輪盤的 活動夾持架裝置上。其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,如果軸承和彈簧稍有磨 損和變形,活動夾持架就不能很好的打開和閉合,打開的 幅度也不穩(wěn)定,所以必須對活動夾持架裝置進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。
2改進(jìn)措施
通過對模輪盤的活動夾持架裝置研究分析,要想解 決活動夾持架裝置設(shè)計(jì)缺陷,需從以下兩個方面著手,一 是解決活動夾持架結(jié)構(gòu)復(fù)雜和夾持架打開幅度不穩(wěn)定這 一難題。二是解決活動夾持架上護(hù)板刮膠的問題。通過對 活動夾持裝置結(jié)構(gòu)分析和反復(fù)試驗(yàn),活動夾持架夾持硬 盒煙包的作用主要是活動夾持架和硬盒煙包的接觸部位 完成的,如果將接觸部位與模盒加工成一體的,并同樣能 起到夾持和支撐商標(biāo)紙的作用,又不與模輪盤上各個折 疊工位產(chǎn)生干涉,設(shè)計(jì)成固定式夾持架模盒,就達(dá)到要解 決效果。對于護(hù)板在正常生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)的刮膠問 題,在不影響護(hù)板作用的前提下,將護(hù)板上與商標(biāo)紙接觸 而刮膠部位鐵去一部分,避免護(hù)板上刮膠。
3設(shè)計(jì)與實(shí)施
3.1對活動夾持架的改進(jìn)設(shè)計(jì)
將活動夾持架與模盒改進(jìn)成固定式夾持架模盒2和3。改進(jìn)后固定式夾持架模盒上兩個孔的尺 寸和位置同原來模盒上孔的大小位置相同,以利于改進(jìn) 后的固定式夾持架模盒可以直接安裝在原來的模輪盤 上,在固定式夾持架模盒內(nèi)側(cè)臂的前端開一個4.5 mm寬 的斜槽并讓夾持架部位的內(nèi)側(cè)臂比模盒后面部位的內(nèi)側(cè) 臂高出0.5 mm,這樣商標(biāo)紙?jiān)谶M(jìn)入固定式夾持架模盒時 夾持架部位就會夾持商標(biāo)紙長內(nèi)側(cè)斜片,保證商標(biāo)紙長 內(nèi)側(cè)斜片位于商標(biāo)紙內(nèi)側(cè)面前面,避免了鋁紙煙包在第 三工位進(jìn)入固定式夾持架模盒過程中,白卡紙撞在商標(biāo) 紙長內(nèi)側(cè)斜片上的現(xiàn)象。在夾持架部位做2 mm的倒角, 以利于硬盒煙在模輪盤第七工位輸出時不會被刮傷、刮 裂。固定式夾持架模盒加工完成后,把 模輪盤從設(shè)備上拆下,并把模輪盤上的活動夾持架、模輪 盤模盒、彈簧、軸承一同拆下。把八個加工好的固定式夾 持架模盒安裝在模輪盤上。
改進(jìn)后使用效果
通過對包裝 機(jī)組模輪盤模盒結(jié)構(gòu)改進(jìn),經(jīng)過六個月使用,在商標(biāo)紙折疊 成型過程中,商標(biāo)紙包裝不規(guī) 則,小盒側(cè)面斜縫露白等質(zhì)量 缺陷得到有效控制。降低了設(shè) 備故障停機(jī)率、提高了硬盒包 裝質(zhì)量。設(shè)備有效作業(yè)率得到 提高即由原來的82.9%提高到 87.51%。改進(jìn)后的模輪盤裝置 中固定式夾持架模盒運(yùn)行穩(wěn) 定、工作正常、性能可靠。
3.2對護(hù)板的改進(jìn)設(shè)計(jì)
固定式夾持架模盒上的護(hù)板改進(jìn),護(hù)板 的尾部鋌去長x寬為12 x 10 mm深2 mm的平面。定位 孔沿模盒側(cè)面垂直方向加工出4.3 mm X 6.3 mm的長槽, 并把固定螺釘頭部銖成8 X 10 X 4.5 mm深的沉孔。在護(hù) 板工作端的后部飩出0.5 mm X 30°角的斜面減小其工作 厚度。
根據(jù)改進(jìn)前維修記錄統(tǒng)計(jì),該機(jī)組6個月維修更換模盒 夾持架部件三次,總維修費(fèi)用約1.2萬元,而改進(jìn)后一年 左右更換固定式夾持架模盒1次。同時我們對其余包裝機(jī)組也進(jìn)行了改進(jìn)。雖然改進(jìn)后收到了一定效果,但仍存在可以提高之處,我們會加以逐步完善。
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