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現(xiàn)場總線在自動包裝生產(chǎn)線上的應(yīng)用

發(fā)布時間:2020-07-01 08:38:21 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

引言

隨著白酒產(chǎn)量的日益提高,以單機(jī)自動化為主的傳統(tǒng)包裝生產(chǎn)線的缺陷也逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)生產(chǎn)線上某臺設(shè)備的主要工作參數(shù)產(chǎn)生變化或調(diào)整時(如灌裝機(jī)速度),由于各單機(jī)之間不能實(shí)時交換工作數(shù)據(jù),其他設(shè)備無法對變化的參數(shù)產(chǎn)生及時響應(yīng),因此常常造成生產(chǎn)線工作停止,嚴(yán)重時還造成設(shè)備故障或損壞。白酒包裝企業(yè)為提高生產(chǎn)效率,提高生產(chǎn)線工作的協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性, 將現(xiàn)場總線技術(shù)引入到白酒包裝生產(chǎn)線的生產(chǎn)或 改造中。本文將以某白酒企業(yè)進(jìn)行白酒生產(chǎn)線改造為例,簡要介紹以灌裝機(jī)PLC為主站,利用DeviceNet現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)與洗瓶機(jī)組進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)交換,從而完成對洗瓶機(jī)組主要工作參數(shù)及其各段變頻器進(jìn)行綜合控制,同時將洗瓶機(jī)組各單機(jī)的工作狀況反饋回主站,確保整條生產(chǎn)線工作的協(xié)調(diào)、穩(wěn)定和高效。

1 現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)的搭建

DeviceNet是一種基于CAN技術(shù)、具有開放 的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)而且結(jié)構(gòu)簡單、成本較低的網(wǎng)絡(luò)解 決方案,傳輸率為125Kbit/s至500Kbit/s,每個網(wǎng) 絡(luò)的最大節(jié)點(diǎn)數(shù)為64個,位于DeviceNet網(wǎng)絡(luò)上 的設(shè)備可以自由連接或斷開,而不會影響網(wǎng)上 的其他設(shè)備的正常工作⑴。因此,DeviceNet作 為一種高性能的協(xié)議,目前在市場上有著廣泛 應(yīng)用。

1.1白酒包裝生產(chǎn)線組成

需要改造的白酒包裝生產(chǎn)線由沖洗瓶機(jī)組-輸 送機(jī)組-灌裝機(jī)-壓紋封蓋機(jī)-瓶身烘干機(jī)-貼標(biāo)機(jī) 等主要設(shè)備組成⑵。由于篇幅有限,本文僅介紹 DeviceNet現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)中,灌裝機(jī)PLC主站對洗 瓶機(jī)組操作從站和變頻器從站進(jìn)行綜合控制的網(wǎng) 絡(luò)搭建和主要工作程序。洗瓶機(jī)組由浸泡機(jī)、刷 瓶機(jī)、沖洗機(jī)三套設(shè)備連線組成,各設(shè)備均由獨(dú) 立的變頻器控制,其中浸泡機(jī)需要用電加熱浸泡 用水并能自動檢測加熱管故障。洗瓶機(jī)組與灌裝 機(jī)共用一套PLC,灌裝機(jī)PLC通過現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)控 制洗瓶機(jī)組各套設(shè)備的啟動、停止、速度均衡并 采集各套設(shè)備的現(xiàn)場工況,從而保障生產(chǎn)線的正 常工作。

1.2 DeviceNet現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)的硬件組成

為保障生產(chǎn)線上各臺設(shè)備在灌裝機(jī)統(tǒng)一指揮 下協(xié)調(diào)工作,獲得較高的生產(chǎn)效率,現(xiàn)場總線網(wǎng) 絡(luò)達(dá)的構(gòu)建將以臺達(dá)系列工控產(chǎn)品為基礎(chǔ)進(jìn)行搭 建,網(wǎng)絡(luò)連接圖如圖1所示。

以灌裝機(jī)PLC (DVP28SV)為主站,在洗瓶 機(jī)組上連接4個從站,各站點(diǎn)的硬件組成及功能概 述見表1。

                                                                                      表 輯線網(wǎng)絡(luò)各站點(diǎn)硬件組成及功能表

 

分類

節(jié)點(diǎn) 地址

網(wǎng)絡(luò)模塊 名稱

連接設(shè)備

主要功能

主站

00

DVPDNET- SL掃描模 塊

DVP28SV (PLC)

1控制灌裝機(jī)控 制啟停,定量調(diào) 整及速度控制;

2 管理DeviceNet 上的所有從站, 并完成從站與

PLC主機(jī)的數(shù)據(jù) 交換;

3負(fù)責(zé)整條生產(chǎn) 線的協(xié)調(diào)指揮。

01

 

DVP-16SP

負(fù)責(zé)洗瓶機(jī)組的 開關(guān)量控制

RTU-DNET 模塊

DVP-04AD

檢測浸泡機(jī)電加 熱管故障

DVP-04PT

檢測浸泡機(jī)水溫

02

DN02

VFD007M21A (浸泡機(jī)變頻 器)

通過RS485通訊 端口對之相連接 的浸泡機(jī)變頻器 進(jìn)行控制。

03

DN02

VFD007M21A (刷瓶機(jī)變頻 器)

通過RS485通訊 端口對之相連接 的刷瓶機(jī)變頻器 進(jìn)行控制•

04

DN02

VFD007M21A (沖洗瓶機(jī)變 頻器)

通過RS485通訊 端口對之相連接 的沖洗瓶機(jī)變頻 器進(jìn)行控制。

設(shè)置為38400; 8, N, 2; RTU。其它格 式無效。設(shè)置方法見表2'

                                                                                                表2從站變頻器參數(shù)設(shè)置表㈤

 

參數(shù)

設(shè)置值

說明

POO

03

主頻率輸入由通訊控制(RS485)

P01

03

運(yùn)轉(zhuǎn)指令由通訊控制,鍵盤STOP有效

P88

01

設(shè)置變頻器通訊地址01

P89

03

Baud rate 38400bps

P92

03

Modbus RTU模式,資料格式<8, N, 2>

2.2主站和各從站設(shè)備之間I。數(shù)據(jù)映射關(guān)系 2.2.1主站與從站1主站由D VPDNET網(wǎng)絡(luò)模塊與D VP28SV (PLC)組成,DVP28SV (PLC)通過觸摸屏設(shè) 置和存儲生產(chǎn)線各工作參數(shù)及灌裝機(jī)各工作參 數(shù),并由DVPDNET將主站接入DeviceNet現(xiàn)場總 線網(wǎng)絡(luò)完成對生產(chǎn)線上各從站的控制。

從站 1 由RTU-DNET, DVP-16SP, DVP- 04AD、DVP-04PT模塊組成,各模塊通過RTU- DNET模塊與主站進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,其余模塊的功能 如下:1) DVP-4AD模塊:洗瓶機(jī)組浸泡池加熱為電 加熱,加熱管分為三組,每組接一個電流互感器.

2 DeviceNet現(xiàn)場

總線網(wǎng)絡(luò)的配置

2.1通訊配置

1) 總線網(wǎng)絡(luò)上各模 塊通訊速率:通過各模塊 上功能設(shè)定開關(guān)將各主從 站模塊通訊速率均設(shè)為 500Kbps;

2) 計算機(jī)與SV主機(jī) 的通訊參數(shù):通訊端口 設(shè)為COM1;通訊速率 9600bps;通訊協(xié)議7, E, 1;通訊模式:ASCII Mode。)

3) 從站3、4、5為變 頻器,在通訊前將變頻器

灌裝機(jī)與洗瓶機(jī)組網(wǎng)絡(luò)連接圖

 

 

圖1灌裝機(jī)與洗瓶機(jī)組網(wǎng)絡(luò)連接圖

用于檢測工作電流,檢測到電流值通過DVP-4AD 模塊轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量并映射入主站的D6041-D6043 數(shù)據(jù)寄存器內(nèi),以供PLC判斷加熱管的工作情況及 故障情況。

2) DVP-4PT模塊:用于檢測浸泡箱內(nèi) 水溫檢測,并將檢測到的水溫映射入主站的 D6045-D6047數(shù)據(jù)寄存器內(nèi),以便主站隨時了解 浸泡池內(nèi)的工況,從而決定加熱管的啟停及其啟 停數(shù)量,使洗瓶機(jī)工作在最佳工作狀態(tài)。

3) DVP-16SP模塊:灌裝機(jī)主站通過輸出端Y 控制洗瓶機(jī)組的開關(guān)量,如運(yùn)行、停機(jī)、噴水等 動作,并通過輸入端X將洗瓶機(jī)組的故障信號、操 作人員的緊急停機(jī)請求等發(fā)送至主站,以便主站 對洗瓶機(jī)組與整條生產(chǎn)線進(jìn)行工作協(xié)調(diào)。

2.2.2主站與從站2、34

從站2-從站4由三組DN2模塊和VFD007M21A 變頻調(diào)速器組成,DN2和VFD007M21A之間用 RS485端口進(jìn)行通訊,VFD007M21A通過DN2接入 現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)變頻器與主站之間的數(shù)據(jù)交 換,保障主站對各變頻器的統(tǒng)一控制。

1) 變頻器與通訊模塊之間用RS485通訊線連 接,并通過DN2通訊模塊連接在總線網(wǎng)絡(luò)上。

2) 主站可通過總線網(wǎng)絡(luò)將啟停指令、工作頻 率等信息按映射關(guān)系發(fā)送給各變頻器,同時各變 頻器的工作狀態(tài)和工作頻率也可通過總線網(wǎng)絡(luò)回 饋至主站,從而保障生產(chǎn)線的協(xié)調(diào)工作。

3) 變頻器由控制字2000H的狀態(tài)控制變頻器的 啟動、停止以及運(yùn)轉(zhuǎn)的方向,BitO-1為01時,變頻 器停止,BitO-1為10時,變頻器啟動;Bit4-5為01時 為正方向運(yùn)轉(zhuǎn),Bit4>5為10時為反方向運(yùn)轉(zhuǎn)叫變頻器由頻率字2001H設(shè)定變頻器的頻率。

3結(jié)束語

基于臺達(dá)工控產(chǎn)品的DeviceNet現(xiàn)場總線網(wǎng)協(xié) 議設(shè)計簡單,配線簡便,能實(shí)時完成各設(shè)備及其 相應(yīng)的控制器之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,該網(wǎng)絡(luò)在茅臺 鎮(zhèn)某白酒企業(yè)包裝生產(chǎn)線上的成功應(yīng)用,有效地 解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)線中各單機(jī)信息無法共享而造成 的生產(chǎn)停滯或故障。以灌裝機(jī)為控制中心的PLC 主站可隨時與各從站進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,采集各從站 的實(shí)際工況數(shù)據(jù),并根據(jù)這些數(shù)據(jù)對各從站進(jìn)行 遠(yuǎn)程控制,使整個控制過程更加穩(wěn)定、高效,也 有效保障了生產(chǎn)線工作的連續(xù)性,提高了生產(chǎn)效率。

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