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硬盒包裝機(jī)三號輪剔除通道的改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2020-07-10 09:44:13 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

在煙草行業(yè)內(nèi)使用的主流設(shè)備是之前從意大利引進(jìn)的機(jī)組,通過國產(chǎn)化之后,國產(chǎn)命名為包裝機(jī)組。它的主機(jī)小盒包裝機(jī),命名為包裝機(jī)。小包機(jī)有八大輪系,分別完成煙支傳送、內(nèi)襯紙包裝、內(nèi)框紙介入、商標(biāo)紙折疊等功能。其中內(nèi)襯紙的包裝由內(nèi)襯紙包裝輪實(shí)現(xiàn),三號 輪進(jìn)行傳送和剔除。8工位的三號輪模盒,剔除板位于第二工位

三號輪有8個(gè)模盒,逆時(shí)針間歇旋轉(zhuǎn),正常條件下,其中5個(gè)應(yīng)存有產(chǎn)品。在剔除機(jī)構(gòu)的位置,前階段檢測出存在缺陷的煙包將被剔除。內(nèi)襯紙進(jìn)入下紙基準(zhǔn)后,經(jīng)到位檢測后發(fā)岀指令。一號輪推煙板和二號輪隨動(dòng)接煙板夾持煙支組和內(nèi)襯紙進(jìn)入二號 輪,并完成內(nèi)襯紙對煙支的U形包裹。煙包隨二號輪依次經(jīng)過工位I、口、m和iv后,完成內(nèi)襯紙各邊的折疊,形成內(nèi)襯紙煙包。內(nèi)襯紙煙包到達(dá)工位v后輸出,進(jìn)入三號輪夾煙包模盒,同時(shí)檢測輸出過程是否有煙包堵塞及煙包上是否有內(nèi)襯紙。三號輪工位u 的剔除器將不合格煙包予以剔除。合格煙包從工位v輸出,進(jìn)入四號輪。

不合格的煙包被剔除器剔除后,順著剔除導(dǎo)軌進(jìn)入廢品箱內(nèi)。但是在生產(chǎn)過程中,往往會(huì)出現(xiàn)被剔除的鋁箔煙包沒有順著剔除通道而進(jìn)入廢品箱內(nèi), 而是掉落至三號輪下方。如果操作人員沒有注意到這種情況,未采取停機(jī)清理的措施,隨著鋁箔煙包的堆積,那么便會(huì)撞壞旋轉(zhuǎn)的三號輪模盒,為破損的三號輪模盒。對此,車間要求技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān)改進(jìn)。

1 硬盒包裝機(jī)三號輪剔除裝置的工作原理

硬盒包裝機(jī)是卷煙包裝機(jī)的典型機(jī)型, 設(shè)備上裝有多個(gè)剔除器,分別起著不同的剔除作用, 其中三號輪有一個(gè)鋁箔煙包剔除裝置。三號輪剔除器主要由圓柱槽凸輪、離合器和電磁閥組成。當(dāng)正常情況下,電磁鐵失電,離合器未合上,凸輪不能使軸 轉(zhuǎn)動(dòng),而剔除板固定在軸上,因此剔除板不剔除煙包。當(dāng)前面的檢測裝置檢測到無內(nèi)襯紙的煙包,或者內(nèi)襯紙長短偏移的煙包,又或者是內(nèi)襯紙缺少拉片的煙包時(shí),電磁鐵得電,使頂針向前運(yùn)動(dòng),離合器合 上,凸輪即帶動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng),剔除板把不合格的鋁箔煙包剔除。三號輪剔除器執(zhí)行豎直向下的剔除動(dòng)作,使不好的煙包往下排。廢品煙包順著剔除通道進(jìn)入廢品箱,廢品箱內(nèi)的廢品煙包和煙支由操作工手工進(jìn)行清理

剔除板裝置由剔除推板和隨動(dòng)板組成,其分別和兩根軸連接,工作時(shí)同步執(zhí)行轉(zhuǎn)動(dòng)的動(dòng)作。其中剔除推板位于三號輪模盒的上方,并與三號輪模盒平行。 隨動(dòng)板則位于三號輪模盒的下方,同樣與三號輪模盒保持平行。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),煙包由三號輪傳送至4號輪。 當(dāng)有剔除信號時(shí),位于三號輪第二工作的剔除板把模盒內(nèi)的不合格品剔除。

2三號輪剔除裝置存在的問題

三號輪剔除的煙包,都是因?yàn)閮?nèi)襯紙不好而造 成的。造成內(nèi)襯紙不好的原因如下:

  1. 內(nèi)襯紙轉(zhuǎn)換的時(shí)候,會(huì)剔除換紙過程中的兩包(按實(shí)際參數(shù)設(shè)定)煙包;
  2. 當(dāng)檢測檢測到內(nèi)襯紙長短偏移時(shí),在三號輪第二工位剔除不合格的煙包;
  3. 當(dāng)拉片檢測器檢測到煙包拉片不好時(shí)在三號輪第二工位剔除;
  4. 內(nèi)襯紙堵塞故障時(shí),沒有內(nèi)襯紙的煙包在三號輪第二工位剔除。。

從上可以看出當(dāng)內(nèi)襯紙不好時(shí),三號輪的剔除器工作是比較頻繁的。因此,保證內(nèi)襯紙?zhí)蕹捻槙?是機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要因素。最近車間就發(fā)生過幾 次事例,是因?yàn)殇X箔煙包未剔除進(jìn)廢料桶而導(dǎo)致煙包與三號輪發(fā)生干涉,引起三號輪模盒的損壞。

經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)不合格的煙包被剔除器剔除時(shí),個(gè)別不合格品沒有順著剔除通道的料斗掉落至廢料桶,而是從剔除通道的側(cè)邊滑出到三號輪下方。

從剔除通道側(cè)面滑落的煙包掉進(jìn)三號輪下方, 在二號輪與三號輪的推接煙桿處。當(dāng)煙包堆積至一 定程度時(shí)與轉(zhuǎn)動(dòng)的三號輪發(fā)生干涉。輕者,引起正常輸送的煙包破損,重者,引起三號輪模盒或三號輪的損壞。

3改進(jìn)的方法

通過對三號輪鋁箔紙?zhí)蕹龣C(jī)構(gòu)工作原理的解 析,針對其存在的問題,提出了三個(gè)方案:

  1. 操作工手動(dòng)停機(jī)進(jìn)行廢品清理。當(dāng)三號輪下方存在冗余的煙包達(dá)到一定數(shù)量時(shí),由操作工手動(dòng)停機(jī)進(jìn)行清理。通過對三號輪剔除裝置存在的問題 一節(jié)中可以看出三號輪剔除器工作頻率由內(nèi)襯紙和鋁箔煙包的好壞共同決定,當(dāng)內(nèi)襯紙包裹良好時(shí),三號輪剔除器剔除的廢品煙包少,那么此種方案較為合理。反之,內(nèi)襯紙包裹不好時(shí),那么剔除器的工作頻率變高,剔除的數(shù)量大大增多,剔除時(shí)偏離剔除通道的數(shù)量也相對增多。在這種情況下,操作工需要停機(jī)進(jìn)行清理,導(dǎo)致作業(yè)率降低。
  2. 設(shè)計(jì)剔除板輔助壓縮空氣裝置。在剔除板上方安裝壓縮空氣裝置,使其在剔除煙包時(shí)工作,把煙包直接吹入廢品通道,防止煙包從側(cè)面漏出。此種方案較為復(fù)雜,壓縮空氣氣源需要由電磁閥控制,在剔除器執(zhí)行剔除動(dòng)作時(shí),壓縮空氣工作。反之,壓縮空氣不供給。此外,由于剔除的廢品中,有些是無內(nèi)襯紙的煙支組,導(dǎo)致壓縮空氣的輔助功能降低。
  3. 設(shè)計(jì)剔除缺口輔助擋板。因剔除通道離三號輪有一段缺口,個(gè)別鋁箔煙包便是從這個(gè)缺口中掉 落至三號輪下方的,可以在缺口處安裝擋板,使發(fā)生偏離的煙包在擋板的輔助作用下進(jìn)行剔除通道。此種方案只需要在煙包發(fā)生偏離的缺口處安裝輔助擋板即可,容易實(shí)現(xiàn),運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,不受外界因素的影響, 穩(wěn)定性好,可靠性也較好。缺點(diǎn)是安裝輔助擋板的空間較小,加工與安裝相對困難。

綜上分析,三個(gè)方案各有優(yōu)缺點(diǎn),從各個(gè)方案的簡易性、穩(wěn)定性和可靠性來看,設(shè)計(jì)剔除缺口輔助擋板這個(gè)方案為最優(yōu)方案。下面介紹具體的方案。

在原設(shè)備中,三號輪剔除板剔除煙包的位置與剔除通道有一缺口位,煙包從這個(gè)缺口位的側(cè)面漏出,掉落至三號輪下方。

首先對缺口位進(jìn)行測量,確定剔除通道輔助擋板的尺寸。接下來對輔助擋板的選材、固定方式進(jìn)行分析比較。不銹鋼相對普通鋼(碳素鋼)來說,其耐用性能好,通用性也較高,不容易腐蝕,結(jié)合車間現(xiàn)狀,選擇不銹鋼作為擋板的原材料。安裝時(shí),采用機(jī)身原有的螺釘,其操作性簡單,不需要另外在機(jī)身上鉆孔、攻絲。但是對擋板的設(shè)計(jì)要求有所限制,比如不銹鋼板的厚度和原有零件的厚度累加起來不能超過螺釘?shù)母叨?。在安裝剔除通道的側(cè)面擋板時(shí),需保證側(cè)面擋板上端與三號輪模盒底部距離5 cm,作用是保證三號輪可以順利通過且能隨時(shí)觀察三號輪的運(yùn) 轉(zhuǎn)情況。安裝調(diào)整好后,進(jìn)行盤車檢査。如果沒有問題,進(jìn)行實(shí)物試車。觀察當(dāng)三號輪剔除器剔除鋁箔煙包時(shí),與加裝的側(cè)面擋板有無干涉,煙包下落是否順暢等,確認(rèn)無誤后安裝調(diào)試完成。

4結(jié)束語

通過改進(jìn)小盒包裝機(jī)三號輪剔除器的剔除通道,設(shè)計(jì)并安裝側(cè)面擋板,杜絕煙包剔除時(shí)從原剔除通道側(cè)面滑落、堆積而引起三號輪撞損的故障。 經(jīng)過三個(gè)多月的實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),被三號輪剔除的不合格煙包能一個(gè)不漏地從剔除通道順利掉落進(jìn)廢品箱內(nèi),杜絕了因煙包剔除時(shí)掉入三號輪下方而堆積導(dǎo)致與三號輪發(fā)生干涉的現(xiàn)象。另外,此次改進(jìn)活動(dòng)還取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,提高了設(shè)備的有效作業(yè)率,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

 

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