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產(chǎn)品自動(dòng)包裝機(jī)電氣控制回路改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2020-07-14 15:00:40 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

我廠雙氧水自動(dòng)包裝機(jī)是參照外廠設(shè)計(jì) 的,于1993年投入試運(yùn)行。該裝置經(jīng)實(shí)際檢 驗(yàn)達(dá)到了減輕勞動(dòng)強(qiáng)度的設(shè)計(jì)要求,每天裝雙氧水量近20噸。但也存在著一些問題,主 要表現(xiàn)在以下方面。

  • 由于采用靜國(guó)出料,蟻裝速度過慢。每 45秒才能罐滿一捅(25kg),這對(duì)于我廠原年 產(chǎn)6000噸雙氧水(HQ,)裝置還算適用,位 隨著我廠新上一套1萬噸HQ,裝置,顯攜 速度過慢不能滿足生產(chǎn)需要。

的是電極檢測(cè)法,即容積控制法。此方法反 應(yīng)速度慢,再加上液面有緩沖,精度不易控 制,每桶水重誤差在士0、25kg左右,不能滿 足我廠每桶HQ*誤差控制在±0. 01kg以內(nèi) 菌要求。

②從控制線路上看,由于線路采用了互 鎖電路,使線路復(fù)雜化,故障點(diǎn)增多,檢修 維護(hù)不便??刂莆锪线M(jìn)出口釆用了帶有電磁 閥的四個(gè)氣動(dòng)球閥(材質(zhì)不銹鋼),造成設(shè)備投資過高,使檢修成本也增高。

針對(duì)上述缺陷,我們對(duì)該裝置進(jìn)行改進(jìn). 下面分析原裝置控制過程的弊病并介紹改造 后的控制原理。

1原裝置控制原理

該自動(dòng)包裝機(jī)的控制思路是釆用容積 法,即控制計(jì)量罐內(nèi)的雙氧水容積.控制原 理見圖1»

以VI計(jì)量罐為例,其動(dòng)作過程如下"

當(dāng)控制回路接觸器CJ閉合時(shí)..VI ±D 電磁閥D1通電打開,開始進(jìn)忸:此時(shí)其下口 電磁閥D2由于無電閉合,不放料.檢瀏雄內(nèi) 液位升訶裝置電極高限時(shí),VI檢測(cè)丨 路1ZJ動(dòng)作。此時(shí),電磁閥D1失電,關(guān)閉辺 料口,電磁閥D2通電打開,出斟口開始放 料。當(dāng)計(jì)雖翠內(nèi)構(gòu)料放到低限L (D)時(shí),VI 檢測(cè)回路中JZJ旣電,電磁悶D1通電,打開 進(jìn)料口開始進(jìn)料,同時(shí)電磁閥D2失電關(guān)閉, 岀料口停止放料。當(dāng)液位上升到高限L〈H) 時(shí),開始一次新的循環(huán)。

從控制過程知其檢測(cè)裝置利用雙氧水的 導(dǎo)電性,采用電極式液位檢測(cè)控制。

V2罐的動(dòng)作過程也如此。

控制原理圖中的時(shí)間繼電器S1KSJ2是 為了使兩蟻vi和vz交替放料留岀r桶時(shí) 間而設(shè)計(jì)的,延時(shí)0.4-60秒。

檢測(cè)回路中電極L《P)的作用是,液位降 到L(H)以下酎,1ZJ繼續(xù)閉合,使放料達(dá)到 現(xiàn)定的量(25kg)。

當(dāng)桶的容量改變時(shí),可通過調(diào)節(jié)電極L II)的位置即調(diào)節(jié)計(jì)量罐內(nèi)雙氧水的量來滿 足要求。

該裝置在試運(yùn)行時(shí),主要弊病如前所述, 其不足之處還有以下兩點(diǎn):

①?zèng)]有考慮桶皮本身重量不一致對(duì)檢測(cè)的影響.

  • 進(jìn)料流速變化對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確性的影響。

2改進(jìn)后控制原理

改進(jìn)的主要思路是改容積控制法為重量 控制法.仍釆用可控硅作為無觸點(diǎn)開關(guān),把 電極式液位檢測(cè)改成重量檢測(cè),増加一個(gè)稱 接點(diǎn)??刂圃硪妶D2.

控制過程:當(dāng)空桶故到稱上時(shí),由于稱 接點(diǎn)LK沒有閉合.檢測(cè)回路1ZJ不動(dòng)作。從 控制回路知道出料口電磁閥D1打開,開始 放料。當(dāng)桶重達(dá)到規(guī)定要求(25kg?時(shí),稱接 點(diǎn)LK閉合,檢測(cè)回J&1ZJ動(dòng)作.出料口電磁 閥D1關(guān)閉,停止放料.當(dāng)?shù)诙坝址派蠒r(shí), 開始新的循環(huán)。

V2計(jì)量峨過稈也如此.

檢州回路中電磁閥常開接點(diǎn)DI、D2是 消除稱上下振動(dòng)對(duì)接觸器的影響。

(上挨第40頁)

散發(fā)出來,易將電機(jī)燒毀,一般情況下禁止 反接制動(dòng)。因此,其動(dòng)作順序改造如下;

當(dāng)2FC通電閉合后,電機(jī)將斗打開。當(dāng) 凸輪控制器打向反轉(zhuǎn)時(shí)2ZC并不馬上得電, 而是2FC失電.在這里必須調(diào)整好延時(shí)時(shí) 間,使電機(jī)轉(zhuǎn)速制動(dòng)為零,消除反接制動(dòng)帶 來的大電流沖擊.

4經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估

每年按電機(jī)繞損程度下降9。好計(jì)算.毎 年可節(jié)省修理費(fèi)6萬元.綜合效益15萬元。 (附改造費(fèi)用及燒電機(jī)對(duì)比)

(1)改造費(fèi)用 兩臺(tái)YZR250M2-8電機(jī) 11160元 改造配電盤費(fèi)用   1099. g元

更換車棚費(fèi)用             1099.8元

合計(jì)                     20900元

控制回路中的時(shí)間繼電器1SJ、2SJ是為 給工人提供換桶時(shí)間而設(shè)計(jì)的,延時(shí)0.4~ 60秒」 ’

•3效果

該包裝機(jī)經(jīng)改進(jìn)后投入試運(yùn)行,效果良 好°主要表現(xiàn)在以下方面I

  • 釆用同法后使控制精度達(dá)到我廠出 口產(chǎn)品要求。
  • 簡(jiǎn)化了線路,便于維護(hù).
  • 計(jì)量罐上口減少了一個(gè)電磁閥〔即氣 動(dòng)向鋼球閥)。使進(jìn)口直通大罐,增大了進(jìn)口 液位壓力,即改常壓出料為帶壓出料。這樣 一方面節(jié)約了設(shè)備投資’另一方面加快了罐 裝速度,時(shí)間由原45秒減少到15秒.

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