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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-08-17 10:38:05 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
我廠2號包裝機為四嘴式包裝機,原來配備ZX100-56型布袋除塵器(下稱ZX除塵設(shè)備),包裝機職位煙塵大,設(shè)備故障率多。二十世紀90年代后期配備了1臺HM65X5型組合型袋除塵器(下稱HM除塵設(shè)備)取代ZX除塵設(shè)備,運作前期,職位自然環(huán)境優(yōu)良(包裝機服務(wù)平臺職位煙塵濃度值小于6mg/m3),但伴隨著使用時間的增加,HM除塵設(shè)備出入口煙塵濃度值超標準排污。二零零一年6月,再度對2號包裝機的除塵設(shè)備開展技改項目,用WDMC64-6型收塵器單脈沖布袋除塵器替代HM除塵設(shè)備并對其開展了更新改造,更新改造后獲得了優(yōu)良的實際效果。
1布袋除塵器的性能參數(shù)
幾類布袋除塵器的性能參數(shù)見表1。
2存在問題分析
1) 包裝機原安裝的ZX除塵設(shè)備的出廠銘牌摩擦阻力為686-882Pa,適用4-72-11H8D型離心風機。因為除塵設(shè)備的具體除灰實際效果較弱,除塵設(shè)備的具體摩擦阻力超過2000Pa,離心風機挑選不科學,促使除塵設(shè)備的具體解決排風量較?。籞X除塵設(shè)備釆用機械設(shè)備振打除灰,除塵布袋的均值使用期較短(一個月上下)。以便降低除塵布袋的破袋,職位職工采用人力打袋,這樣一來除塵布袋使用壽命能延長到3個月上下,可是除灰不立即,除塵設(shè)備的摩擦阻力進一步擴大,自然通風量大幅降低,導致包裝機職位比較嚴重工地揚塵(職位煙塵濃度值達765mg/m3,超標準126倍)。
2) HM型組合型袋除塵器是釆取上進風,下進風構(gòu)造,釆取內(nèi)濾式過濾,其風直吹除塵布袋,除塵布袋均值使用期仍較短,一般應(yīng)用1~3個月,其損壞位置一般在封袋上方(200-400mm處),導致除塵設(shè)備出入口煙塵排污超標準。尤其是當損壞包裝袋子被吸入袋除塵器上殼體進氣口箱后,送風不勻稱狀況更為顯著,除塵布袋使用壽命進一步減少。
3) 職位職工為降低除塵布袋的破袋,常停業(yè)整頓第一袋室或第5袋室,HM除塵設(shè)備具體僅有4個袋室工作中,除塵設(shè)備的具體解決排風量降低。
4) 受當場標準的限定,F(xiàn)U皮帶輸送機在除塵設(shè)備的出風端。因為每臺布袋除塵器只有一個進氣口,針對在布袋除塵器通風口端工地揚塵點,其聯(lián)接管較長,彎管多,摩擦阻力大,經(jīng)常會出現(xiàn)管道堵塞狀況⑴。
5) 收塵器單脈沖布袋除塵器的規(guī)范方式是在下料倉處釆用螺旋運輸機,鎖風設(shè)備釆用分隔輪下加料器;大多數(shù)釆用上端抽袋構(gòu)造,因此對工業(yè)廠房高寬比有規(guī)定。在具體生產(chǎn)制造中經(jīng)常因工業(yè)廠房高寬比不足而限定了單脈沖布袋除塵器的運用[1]。
6)原2號包裝機的服務(wù)平臺較低,除灰罩不太好布局,導致包裝嘴處的工地揚塵沒法用除灰罩收集,職位工地揚塵擴大(見圖1a)。
7)包裝機的工作艱苦環(huán)境,實際操作工作人員情緒波動大,責任感降低,比較嚴重危害成袋混凝土的產(chǎn)品質(zhì)。
3整改措施
1)改善收塵器單脈沖布袋除塵器的構(gòu)造,減少料倉高寬比,釆用雙料倉構(gòu)造;提升1臺螺旋運輸機和下加料器(與單螺旋運輸機對比,其型號規(guī)格縮小)。為降低項目投資花費,仍釆用原Y5-47H8C型離心風機;為確保除灰實際效果,盡可能減少除塵設(shè)備出通風風管的長短,適度增加出通風風管的規(guī)格,減少系統(tǒng)軟件摩擦阻力。依據(jù)煙塵標準和煙塵濃度值,過濾材料挑選五百克/m2滌綸布硅酸鋁針刺毯。
2) 收塵器單脈沖布袋除塵器,關(guān)鍵解決提升機、3臺輸送機械設(shè)備及包裝機臺前工地揚塵。為使加工工藝布局緊湊型,在除塵設(shè)備料倉下釆用單面翻板鉤閥鎖風,節(jié)約2臺分隔輪,降低運作花費。料倉下的開料溜管連接到包裝機下的螺旋運輸機;當螺旋運輸機工作中時,人為因素調(diào)整單面翻板鉤閥,運用其透風來處理包裝機下的螺旋運輸機的工地揚塵難題。
3) 拆卸原包裝服務(wù)平臺,將包裝服務(wù)平臺提升至包裝嘴的高寬比,排風管在服務(wù)平臺下,負壓力工作,不容易對職工實際操作導致危害。改善除灰罩構(gòu)造,使塑料編織袋處在除灰罩的流線型內(nèi)場(見圖lb),為提升包裝處的負壓力實際效果,另外也有利于維修,在除灰罩兩邊用門鉸鏈設(shè)定主題活動隔板。
4) 為避免 臟東西和損壞的包裝袋子進到除塵設(shè)備及通風風管,在除灰罩進氣口設(shè)定鋼絲網(wǎng)片。為使除灰實際效果達到最佳情況,在各通風風管上設(shè)定碟閥,便于于排風量的有效分派。
5) 依據(jù)當場布袋除塵器通風口端工地揚塵點狀況,盡量地取接管道,在單脈沖布袋除塵器通風口端料倉上端打孔,聯(lián)接通風風管⑴。
6) 高度重視核心部件品質(zhì),在訂購時確立其型號規(guī)格、知名品牌及生產(chǎn)商。以便完成不錯的性價比高,釆取將袋除塵器整個設(shè)備分散化價格法,在合同書中確立各構(gòu)件的質(zhì)量標準,保證機器設(shè)備平穩(wěn)運作。
7) 提升對包裝機和除塵設(shè)備職位的管理方法,保證勤清理,維持路面和機器設(shè)備的清理,降低煙塵的二次飛舞。
4應(yīng)用實際效果
1)職位除灰情況大大提高(見表2),包裝服務(wù)平臺職位工作自然環(huán)境做到我國質(zhì)量標準規(guī)定($6mg/m3),并且除塵設(shè)備出入口煙塵消耗量大幅度降低。
表22號包裝機更新改造前后左右工作自然環(huán)境較為 mg/m3
測量點部位 包裝服務(wù)平臺 傳動帶拐角 標準狀況除塵設(shè)備出入口
注:皮帯拐角處無除灰罩。
2) 根據(jù)減少料倉高寬比,解決了多級別除塵骨架存有的換除塵布袋勞動量大的難題。收塵器布袋除塵器采用上端卸掉拆袋方法,人無須進到袋室,換袋十分便捷,降低了職位職工的勞動量,改進了勞動者自然環(huán)境。
3) 有效增加其除灰周期時間,提升了除灰實際效果及除塵布袋的使用期。根據(jù)近2年多來的應(yīng)用工作經(jīng)驗說明,WDMC除塵設(shè)備出入口煙塵排污少,除塵布袋的使用期長。節(jié)約了運作花費,減少了產(chǎn)品成本。
4) 除塵設(shè)備整個設(shè)備分散化價格節(jié)約了投資項目,保證了工程施工質(zhì)量,促使除塵器設(shè)備的運作常見故障大幅度降低?,F(xiàn)階段常見的混泥土包裝服務(wù)平臺限定了除灰罩的布局,塑料編織袋無法在除灰罩流線型內(nèi)場,進而難以實現(xiàn)不錯的除灰實際效果。釆用鋼結(jié)構(gòu)平臺簡便易行,有利于提升除灰實際效果。
5) 降低了煙塵環(huán)境污染,提升了公司的經(jīng)濟收益。
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