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交流伺服控制在YB95條外透明紙包裝機(jī)上的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2020-08-18 11:35:02 |來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

0前言

卷煙包裝時(shí)YB95條外透明紙包裝機(jī)的外透 明紙展開(kāi)切割及輸送部分原機(jī)采用機(jī)械式傳動(dòng)的 工作原理。其中透明紙的展開(kāi)部分主要由扇形送 紙滾輪(見(jiàn)圖1)將透明紙壓緊在橡膠輾輪上,旋 轉(zhuǎn)時(shí)靠壓緊產(chǎn)生的摩擦力將透明紙進(jìn)行軋送,這 種設(shè)計(jì)使切紙時(shí)有適當(dāng)?shù)耐nD間隙,但同時(shí)也有 一定的缺陷。當(dāng)橡膠滾輪工作了一定時(shí)間后,不 可避免地會(huì)產(chǎn)生磨損,而且四個(gè)橡膠滾輪磨損程 度又不一致,這就使得透明紙?jiān)谳斔瓦^(guò)程中產(chǎn)生 起皺,歪斜等弊病,包裝出來(lái)的條包出現(xiàn)熱封位置 不當(dāng),包的太松,透明紙裹包時(shí)歪斜等一系列故 障。止退滾經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,滾輪上的橡膠 產(chǎn)生磨損,與之對(duì)應(yīng)的壓紙塊產(chǎn)生間隙,摩擦力減 小,使透明紙?jiān)谡_\(yùn)行時(shí)發(fā)生脫落現(xiàn)象,造成停 機(jī)等故障。

包裝機(jī)輸送機(jī)構(gòu)原理圖

另外,當(dāng)硬包外形尺寸發(fā)生變化時(shí),由于送紙 滾輪的獨(dú)特設(shè)計(jì),這就使得為滿(mǎn)足硬條尺寸所需 長(zhǎng)度而相應(yīng)改動(dòng)送紙滾輪的圓弧長(zhǎng),止退滾的放 紙,壓紙時(shí)間,U型刀的切割位置等部位,操作起 來(lái)比較繁瑣,而且機(jī)車(chē)開(kāi)動(dòng)起來(lái)后也不一定能一 步到位,還得反復(fù)調(diào)整。

由于傳動(dòng)原理及結(jié)構(gòu)的原因,透明紙?jiān)谡归_(kāi) 切割、輸送過(guò)程中容易產(chǎn)生紙偏移和長(zhǎng)度變化等 現(xiàn)象,直接導(dǎo)致包裝后的透明紙封口跑動(dòng)、拉線錯(cuò) 位等質(zhì)量缺陷。該部位的穩(wěn)定性仍然是影響設(shè)備 有效運(yùn)行和質(zhì)量保證的主要原因。

針對(duì)原系統(tǒng)傳動(dòng)的缺陷,采用了交流伺服控 制,從而實(shí)現(xiàn)提高系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性,減少設(shè)備的 故障率,以及操作維修更加簡(jiǎn)單化。

1交流伺服控制的基本原理

目前,基于稀土永磁體的交流永磁伺服驅(qū)動(dòng) 系統(tǒng),能提供最高水平的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和扭矩密度。 在包裝生產(chǎn)線的發(fā)展中,控制與集成產(chǎn)品/技術(shù)發(fā) 揮著越來(lái)越重要的作用。為了實(shí)現(xiàn)更高速、更柔 性化的生產(chǎn)目標(biāo),傳統(tǒng)上由機(jī)械部件完成的功能 現(xiàn)在越來(lái)越多的是由伺服系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

 

交流伺服系統(tǒng)'主要由無(wú)刷電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器 等部分組成,伺服驅(qū)動(dòng)器與伺服電機(jī)一起構(gòu)成具 有自動(dòng)控制調(diào)節(jié)功能的執(zhí)行單元,定位精確,且具 有高轉(zhuǎn)矩特性和同步跟蹤性能。交流伺服系統(tǒng)是 一個(gè)多閉環(huán)控制系統(tǒng),一般都包括相位控制、電流 控制、速度控制三個(gè)閉環(huán)⑴,輸出釆用脈寬調(diào)制 (PWM)方式,控制IGBT元件驅(qū)動(dòng)電機(jī),系統(tǒng)框圖如圖2所示。伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用速度環(huán)和位置環(huán) 嵌套的閉環(huán)控制,每個(gè)環(huán)路由伺服系統(tǒng)的伺服控 制器自己進(jìn)行控制,并利用數(shù)字量和數(shù)學(xué)模型保 證控制系統(tǒng)的精度。

包裝機(jī)系統(tǒng)框圖

 

2交流伺服控制系統(tǒng)框圖

 

2改進(jìn)YB95條外透明紙包裝機(jī)透明紙輸送部分

具體改造方案如下:

  1. 以螺旋膠輪傳送替代原有的扇型滾輪傳 送,取消停止剎車(chē)輾,由伺服電機(jī)直接控制螺旋膠 輪傳送。
  2. 選用施耐德Twin Line系列-TLC 63伺服 控制器。TE Twin Line伺服控制器配合SER伺服 電機(jī)使用,適用于8 kW以下的許多工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制 場(chǎng)合。該伺服控制器包括可編程運(yùn)動(dòng)控制器功 能,除對(duì)電機(jī)控制外,還適用于包括輸入和輸出與 軸的運(yùn)動(dòng)同時(shí)進(jìn)行處理。運(yùn)動(dòng)曲線可以自由定 義,并可與外部事件同步進(jìn)行。GD包裝機(jī)組的輔 機(jī)主電機(jī)功率為4 kW,伺服控制器自身的可編程 定位控制功能將螺旋膠輪傳送與主軸的傳動(dòng)同時(shí) 進(jìn)行控制。
  3. 改造原YB95操作面板,加入伺服控制系 統(tǒng)操作按鈕和指示燈。其中操作按鈕包括故障復(fù) 位按鈕、斷電復(fù)位按鈕及彩膜膜標(biāo)定位的幾個(gè)按 鈕,指示燈包括伺服系統(tǒng)故障L1、壓紙輪開(kāi)啟12 和準(zhǔn)備就緒指示燈13。操作按鈕和指示燈連接線 分別通過(guò)兩個(gè)多芯插頭連接到伺服控制器的控制 端子的輸入端和輸出端。

3工作原理

(1)當(dāng)GD包裝機(jī)組系統(tǒng)啟動(dòng),DC24 V送給 伺服控制器控制端電源時(shí)(見(jiàn)圖3),此伺服控制 系統(tǒng)才能開(kāi)始工作。先將透明紙手動(dòng)輸送到螺旋 膠輪下,關(guān)閉壓紙輪開(kāi)關(guān),壓住透明紙(壓紙輪開(kāi) 關(guān)控制氣缸的通斷氣,以完成壓紙輪的壓下和抬 起動(dòng)作),使得傳感器SP1檢測(cè)到壓紙輪到位檢測(cè) 片。按下操作面板的外包材料脫機(jī)/聯(lián)機(jī)控制按 鈕3S525,將透明紙輸送系統(tǒng)與主傳動(dòng)脫開(kāi),盤(pán)動(dòng) . 222 .

手盤(pán)輪直至切成等長(zhǎng)的透明紙,再盤(pán)一個(gè)周期即 到達(dá)透明紙旋轉(zhuǎn)切刀剛切紙時(shí)的位置,讓旋轉(zhuǎn)凸 輪檢測(cè)到初始相位傳感器SP2,這是調(diào)整走紙的起 始位置,這個(gè)相位比較重要。打開(kāi)3S525,與主傳 動(dòng)聯(lián)機(jī),以上是此伺服控制系統(tǒng)工作的外部必要 條件,通過(guò)控制器的可編程功能實(shí)現(xiàn)。

包裝機(jī)工作原理圖

 

S3電汽控制系統(tǒng)原理圖

  1. YB95條外透明紙包裝機(jī)運(yùn)行后,主軸編 碼器跟蹤主軸位置,控制伺服電機(jī)嚴(yán)格跟隨主軸 同步運(yùn)動(dòng),主軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈,伺服電機(jī)帶動(dòng)透明紙向 前展開(kāi)一個(gè)定長(zhǎng),然后進(jìn)行切割。伺服電機(jī)同軸 配備電機(jī)編碼器向驅(qū)動(dòng)器反饋信號(hào),用速度跟蹤 的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)舊系統(tǒng)中齒輪嚙合功能。從而實(shí)現(xiàn) 了位置環(huán)和速度環(huán)嵌套的閉環(huán)控制。
  2. 當(dāng)透明紙輸送部分出現(xiàn)故障后,該伺服系 統(tǒng)輸出一個(gè)停機(jī)信號(hào),此信號(hào)的輸出端與YB95條 外透明紙包裝機(jī)原機(jī)的條外透明紙堵紙檢測(cè) 3S518并接,輸入到GD電柜的Nil-9點(diǎn)一個(gè)高電 平⑵,控制主傳動(dòng)停止運(yùn)動(dòng),并顯示紅色信息“CV 外包材料堵塞”。如螺旋壓紙輪抬起時(shí),檢測(cè)傳感 器(SP1)沒(méi)有檢測(cè)到檢測(cè)片,這時(shí)壓輪開(kāi)啟紅色指 示燈(L2)亮,伺服系統(tǒng)停止工作,輸出停機(jī)信號(hào)。 若伺服控制器輸岀有故障,紅色故障指示燈(L1) 亮,輸出停機(jī)信號(hào)。
  3. 伺服控制器出現(xiàn)故障,按復(fù)位按鈕(3B4) 消除故障,但有幾個(gè)故障不能復(fù)位。需要按斷電 復(fù)位按鈕Q2,進(jìn)行強(qiáng)制復(fù)位。可以根據(jù)控制器自 帶顯示屏的顯示數(shù)碼來(lái)判斷故障原因。
  4. 此系統(tǒng)還增設(shè)了彩膜包裝的功能。對(duì)于 彩膜包裝主要是對(duì)膜標(biāo)定位進(jìn)行精確控制,以實(shí) 現(xiàn)彩膜圖案與煙盒圖案精確重疊的目的。首先,將彩膜功能選擇開(kāi)關(guān)3B5扳到開(kāi)的位置。按膜標(biāo) 搜索按鈕(3B1),伺服電機(jī)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)彩膜傳感 器(SP3)檢測(cè)到膜標(biāo)時(shí),伺服電機(jī)停止,同時(shí)準(zhǔn)備. 就緒,指示燈(13)亮。手動(dòng)盤(pán)車(chē),拿走第一張透明 紙,這時(shí)機(jī)器就可以正常開(kāi)機(jī)。通過(guò)膜標(biāo)向前或 向后按鈕,實(shí)現(xiàn)膜標(biāo)的向前或向后移動(dòng)。彩膜功 能的獨(dú)立控制也是通過(guò)控制器的可編程功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。

4改進(jìn)后的效果

系統(tǒng)改進(jìn)后的效果如下:

(1)高可靠性。系統(tǒng)采用原裝永磁交流無(wú)刷, 電機(jī),該電機(jī)為電子換向,工作可靠性高可維護(hù) 性好,克服了改造前對(duì)四個(gè)扇形輪的繁瑣調(diào)整,減 少了維修工作量,提高設(shè)備的有效作業(yè)率。速度 環(huán)和位置環(huán)的雙閉環(huán)的嵌套控制使系統(tǒng)運(yùn)行更加 穩(wěn)定,減少了透明紙搭口跑動(dòng)、拉線錯(cuò)位等質(zhì)量缺 陷的發(fā)生,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。

(2)操作簡(jiǎn)單。采用氣缸直接控制螺旋膠輪 的抬起和壓下,使手動(dòng)操作更加簡(jiǎn)單化。透明紙 長(zhǎng)度的改變可以通過(guò)伺服控制器的Twin Line調(diào) 試軟件直接進(jìn)行參數(shù)設(shè)置來(lái)實(shí)現(xiàn)。

(3)完善的保護(hù)功能。系統(tǒng)具有自診斷、過(guò) 流、過(guò)壓、過(guò)載、堵轉(zhuǎn)、超速、連線錯(cuò)誤等完善的系 統(tǒng)實(shí)時(shí)保護(hù)功能,最大限度地降低了系統(tǒng)損壞的 可能性。

 

 

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