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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2021-04-25 16:16:12 |來源:網絡轉載
0引言
某礦業(yè)洗煤廠隸屬于某礦業(yè)集團公司,是20世紀50年代設計建設的國有大型中央洗煤廠,年入洗能力為500萬t,配煤能力為500萬t。
配煤控制系統(tǒng)是該洗煤廠的重要組成部分,是由PLC控制的由儲煤、配煤和輸煤3個部分組成的自動控制系統(tǒng)[1],主要包括24臺稱重控制器及24臺給煤機、變頻器控制柜、工控機、S7-400控制器。S7-400控制器安裝在控 制中心,工控機放置在配煤監(jiān)控中心,S7-400控制器與工程機之間采用Internet網絡通信。配煤現(xiàn)場與控制中心距離為50~500m,現(xiàn)場的稱重控制器流量信號與變頻器控制信號都從現(xiàn)場傳輸至S7-400控制器的模擬量模塊和開關量模塊,現(xiàn)場所有設備的電源都是由控制中心引出。
系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)稱重控制器測量的瞬時流量采用模擬量信號上傳,誤差較大;其次配煤現(xiàn)場線路較長,強弱電線路沒有分開鋪設,上傳數據易受到干擾,系統(tǒng)不穩(wěn)定,影響配煤質量;再者使用模擬信號只能上傳瞬時流量,不能上傳累計流量,使用原系統(tǒng)計算出的累計量存在較大的誤差;另外稱重控制器運行一段時間后,會出現(xiàn)零點漂移現(xiàn)象,導致瞬時流量出現(xiàn)負值,但模擬量不能上傳負瞬時流量值,維護人員不能及時獲得稱重控制器的運行狀態(tài),影響配煤總量的計量。
(2)配煤系統(tǒng)變頻器的控制信號(啟、停信號、復位信號)使用變頻器數字I/O接口加繼電器方式控制,變頻器的設定量與狀態(tài)量(電流、頻率、轉速)使用變頻器外部模擬I/O接口傳輸。配煤現(xiàn)場線路較長,強弱電線路沒有分開鋪設,變頻器控制信號易受到干擾,影響控制效果(如給煤機或膠帶出現(xiàn)不能集控停車的情況),繼而影響配煤質量;系統(tǒng)中部分變頻器不能調節(jié)到最大頻率,不能保證生產任務;變頻器故障信息不能反饋至監(jiān)控中心,當變頻器出現(xiàn)故障后,維護人員只能到現(xiàn)場才能獲得變頻器的故障信息,并且使用I/O端口進行控制和信息的傳輸,使用了大量電纜,維護難度較大。
(3)配煤現(xiàn)場與主控室距離較遠,線路較長,數量較多,強弱電線路使用同一電纜橋,未分開敷設,電磁干擾較為嚴重,影響配煤過程系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
針對原配煤控制系統(tǒng)存在的問題,本文提出了基于Profibus-DP現(xiàn)場總線的配煤控制系統(tǒng)改造設計方案。使用Profibus-DP總線進行控制和通信不但可以提高系統(tǒng)的抗干擾能力,還可以提高系統(tǒng)的性價比,使原來的幾百根控制電纜減少到一根總線電纜,不但降低了系統(tǒng)故障點數量,而且提高了系統(tǒng)維護的時效性。
1配煤控制系統(tǒng)改造設計
1.1配煤控制系統(tǒng)改造總體方案
基于Profibus-DP的配煤控制系統(tǒng)的拓撲結構如圖1所示,原有控制室的控制站、控制網絡保持不變,對配煤控制系統(tǒng)的變頻器通信和稱重控制器數據上傳部分進行改造[2]。
系統(tǒng)改造完成后,配煤控制系統(tǒng)的變頻器與控制室、稱重控制器與控制室之間的數據信號全部經由光纖傳輸,不再受干擾。
1.2稱重控制器數據上傳部分的改造
稱重控制器數據上傳部分的改造的共分為3個部分:增加稱重控制器數字通信模塊;增加協(xié)議轉換網關;通信鏈路改造[3]。
(1)增加稱重控制器數字通信模塊。原系統(tǒng)采用模擬量傳輸稱重控制器數據,稱重控制器沒有數字通信能力,要實現(xiàn)稱重控制器數據使用Profibus網絡傳輸,需要為其擴展一個數字通信接口。在參考稱重控制器廠家提供的簡易數字通信卡的基礎上,開發(fā)了具有光電隔離、防靜電、防雷擊等功能的專用數字通信模塊,將此模塊插在稱重控制器對應的數字插槽中,即為稱重控制器擴展了一個RS485數字通信接口,使用相應的通信協(xié)議,即可實現(xiàn)與稱重控制器的通信。
(2)增加協(xié)議轉換網關。稱重控制器數據傳輸協(xié)議為特殊的單主從通信協(xié)議,與配煤控制系統(tǒng)的Profibus通信協(xié)議不同,因此,需要為稱重控制器數據上傳部分增加協(xié)議轉換網關,該網關既可以讀取稱重控制器數據,又可以與控制網絡實現(xiàn)對接。為了保證數據傳輸速度和系統(tǒng)可靠性,每4臺稱重控制器使用1臺協(xié)議轉換網關。協(xié)議轉換網關的核心控制器選用西門子S7-200,S7-200自帶一個RS485通信接口,使用相應的通信協(xié)議即可通過該接口獲取稱重控制器數據(如瞬時流量、累計流量等)。為S7-200擴展一個EM277模塊,該模塊為S7-200提供一個Profibus總線接口,使得協(xié)議轉換網關作為一個從站直接接入配煤控制系統(tǒng),從而實現(xiàn)配煤控制系統(tǒng)主站PLC和稱重控制器的數字通信。
(3)通信鏈路改造。協(xié)議轉換網關與主站PLC之間使用Profibus總線連接。但是由于協(xié)議轉換網關與主站PLC二者之間距離較遠,且強弱電信號未分開敷設,為消除信號傳輸過程的干擾,系統(tǒng)方案將此通信鏈路改造為光纖傳輸。
1.3變頻器通信部分改造
配煤控制系統(tǒng)變頻器通信部分改造內容主要包括:變頻器通信改造;通信鏈路改造[4]。
(1)變頻器通信改造。原配煤控制系統(tǒng)使用的變頻器是ACS-800系列變頻器。為每臺變頻器擴展一塊支持Profibus-DP協(xié)議的專用適配器模塊RPBA-01,變頻器即能以從站的形式加入到配煤控制網絡中,實現(xiàn)變頻器的總線控制與狀態(tài)返回,通過總線方式還可以獲取變頻器的故
障信息,增加了變頻器的遠程維護功能。
(2)通信鏈路改造。為配煤控制系統(tǒng)的每臺變頻器鋪設1路光纖通信鏈路,這些鏈路改造與稱重控制器數據上傳改造部分基本相同,區(qū)別在于變頻器通信鏈路不需要協(xié)議轉換網關。
2硬件組態(tài)配置及相關參數設置
2.1硬件組態(tài)配置
1)使用Step7V5.4組態(tài)軟件,進入HardwareConfigure,將RPBA-01和EM277模塊的GSD(設備數據庫)文件導入Step7的編程環(huán)境中。點擊options-installGSDfile將ABB變頻器和EM277的GSD文件導入Step7中,如圖2所示。GSD文件可以從www.profibus.com或從ABB與SIEMENS網站下載,RPBA-01的GSD文件名為ABB_0812.GSD,EM277的GSD文件名為SIEM089D.GSD。
(2)本系統(tǒng)選用CPU414-4H為主站,默認地址為2。將ABB變頻器的Profibus-DP適配器模塊RPBA-01和Profibus-DP模塊EM277組態(tài)到主站的DP網絡上,本系統(tǒng)RPBA-01模塊使用的消息類型為PPO4[5],EM277模塊通信方式選擇64BytesOut/64BytesIn,根據設計完成各從站的地址設置和緩沖區(qū)映射。配煤控制系統(tǒng)硬件組態(tài)完成如圖3所示。
2.2稱重控制器數據上傳部分硬件參數設置
由于系統(tǒng)中每臺協(xié)議轉換網關同時與4臺稱重控制器進行通信,因此,4臺稱重控制器需要設置不同的通信地址,以保證協(xié)議轉換網關可以穩(wěn)定讀取每臺稱重控制器的配煤數據。
將硬件組態(tài)下載到CPU414-4H主站系統(tǒng)后,連接好EM277與主站的通信電纜,需要根據硬件組態(tài)對EM277模塊進行地址設置,以保證稱重控制器數據正確穩(wěn)定的上傳。
2.3變頻器硬件參數設置
完成變頻器Profibus-DP適配器模塊RPBA-01的安裝后,首先需要根據硬件組態(tài)對RPBA-01模塊進行地址設置,其次還需要設置變頻器的通信參數。首先需要設置參數組98.02為FILEDBUS,激活RPBA-01通信卡模塊;其次需要設置參數組98.07為ABBDRIVE,選擇通信卡使用ABB專用通信協(xié)議;第三需要設置變頻器啟停信號源、REF信號源以及51.05~51.12通信卡相關參數組;最后需要對92.02~92.06實際信號參數組進行相關設置,以保證變頻器運行時參數的正確返回[6]。
為了保持系統(tǒng)原有的現(xiàn)場操作功能,實現(xiàn)系統(tǒng)的靈活性,本方案利用變頻器的2個用戶宏存儲了2組不同的參數設定值,即集控參數與就地參數。集控參數組使用RPBA-01模塊實現(xiàn)變頻器的控制與狀態(tài)返回;就地參數組使用變頻器外部I/O接口實現(xiàn)變頻器的控制,使用RPBA-01模塊實現(xiàn)狀態(tài)信號的返回。2種控制方式的轉換只能通過現(xiàn)場的轉換開關或變頻器控制盤實現(xiàn)。
3結語
實際應用表明,改造后的配煤控制系統(tǒng),控制與顯示的數字瞬時流量數據與現(xiàn)場稱重控制器屏顯瞬時流量完全一致,消除了控制與現(xiàn)場數據的誤差,監(jiān)控中心能準確反映現(xiàn)場的配煤情況,控制過程更加穩(wěn)定,提高了配煤質量;稱重控制器累計量的返回為數據報表系統(tǒng)提供了數據參考,提高了數據報表能力;負瞬時流量的返回,使得稱重控制器維護人員及時獲得故障信息,提高了稱重控制器維護的時效性。
變頻器實現(xiàn)了完全集控控制,不再出現(xiàn)集控不能停車的情況,提高了系統(tǒng)可靠性;變頻器的頻率都能調節(jié)至最大值,保證了生產任務,提高了生產效率。
采用光纖實現(xiàn)數據上傳與控制后,提高了稱重控制器數據上傳與變頻器控制的可靠性,配煤質量得到保證;控制系統(tǒng)中的線路數量減少后,減少了系統(tǒng)中的故障點數量,提高了可靠性,同時系統(tǒng)的可維護性與故障解決的時效性也得到提高,提高了配煤控制系統(tǒng)的效率。
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