日本少妇被爽到高潮动态图,国产jjzzjjzz视频全部免费,亚洲精品国产精品制服丝袜,精品免费一区二区三区在

? ? ? ?

咨詢電話

ENGLISH0755-88840386
新聞中心

咨詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > 學(xué)習(xí)專題 > 專業(yè)技術(shù)專題 > 工業(yè)自動化稱重儀表>詳情頁

用微機核子秤的皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控生料配料

發(fā)布時間:2021-05-17 16:40:24 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

1 問題的提出

我廠所用無煙煤進廠渠道多、礦點雜,由于預(yù)均化堆場條件限制,均化效果較差。自1997年,我們改過去大半黑生料為全黑生料,一直沿用做生料燒失量的方法來調(diào)整入磨煤的配比,這種方法雖然準確,但不及時,對入磨煤的配比調(diào)整滯后,導(dǎo)致立窯配熱不穩(wěn),影響熱工制度。筆者經(jīng)不斷觀察、分析,發(fā)現(xiàn)入磨煤煤質(zhì)的變化,在核子秤皮帶轉(zhuǎn)速上就能直接反應(yīng)出來。所以,利用穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法直接調(diào)整入磨煤的配比,對穩(wěn)定立窯配熱起到了超前控制作用,經(jīng)一年多的實踐,收到了明顯的效果。表1為1999年3月某兩個班使用這種方法燒失量情況。

表1 核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料情況

時間 臺時/(t/h) 轉(zhuǎn)速/(r /min) 配比/% Loss/% 
8:30~10:30 60 310 13.5 40.47 
10:30~12:30 57 300 13.5 40.29 
12:30~14:30 58 310 12.0 40.52 
14:30~16:30 57 300 12.0 40.37 
16:30~18:30 57 305 12.5 40.35 
18:30~20:30 58 310 12.0 40.89 
20:30~22:30 58 300 12.0 40.60

注:Loss 控制指標40.50%±0.30%,Loss數(shù)據(jù)為兩每個點做一次,合格率為86%。

2 入磨煤煤質(zhì)變化與核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的關(guān)系

微機核子秤自動化配比系統(tǒng)是通過γ射線探測源,將探測信號反饋到微機上,以流量(t/h)顯示出來,并且在微機上給定不同的配比,通過自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),以不同的流量數(shù)據(jù)顯示出來。

生產(chǎn)中筆者發(fā)現(xiàn),在入磨煤配比不變時,由于煤質(zhì)變化,核子皮帶秤的皮帶轉(zhuǎn)速相應(yīng)變化,見表2。當煤質(zhì)變差時,由于煤中所含煤矸石偏多,致使煤自身密度變大,雖然配比不變,但核子秤皮帶轉(zhuǎn)速減慢;反之,煤質(zhì)變好時,核子秤皮帶轉(zhuǎn)速加快。根據(jù)這一現(xiàn)象,我們通過穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法,來調(diào)整煤和粘土的比例,這一嘗試收到了良好的效果。不但穩(wěn)定了立窯配熱,而且出磨生料CaO的合格率也明顯提高,熟料質(zhì)量和窯臺時產(chǎn)量也有了大幅度提高,為我廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。但使用這種方法的前提是必須保證磨機臺時產(chǎn)量相對穩(wěn)定。針對生料配料方案及立窯熱工制度等狀況,確定在生料Loss控制指標范圍所對應(yīng)的核子秤皮帶轉(zhuǎn)速控制的目標值范圍,我們稱之為核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料。

表2 煤質(zhì)變化對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響

灰分含量/% 41.45 32.51 30.25 28.28 24.56 20.96 
轉(zhuǎn)速/(r /min) 230 240 260 290 330 410

注:表中數(shù)據(jù)為1999年3月至2000年1月,在磨機臺時產(chǎn)量相對穩(wěn)定時,所統(tǒng)計的入磨煤的工業(yè)分析數(shù)據(jù)和與之相對應(yīng)的轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù),均為平均值。煤的工業(yè)分析每天做一次。

3 使用核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料常遇到的幾種情況

1)不同班次、不同操作員由于控制的磨機臺時產(chǎn)量不盡相同,尤其是天氣潮濕及干燥情況對磨機臺時產(chǎn)量影響較大,這就要求操作員根據(jù)磨機臺時產(chǎn)量經(jīng)常監(jiān)控喂料轉(zhuǎn)速,并作好記錄,積累經(jīng)驗。磨機產(chǎn)量的變化對核子秤轉(zhuǎn)速的影響見表3。

表3磨機臺時產(chǎn)量變化對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響

臺時產(chǎn)量/(t/h) 25 30 40 45 60 62 
轉(zhuǎn)速/(r /min) 125 150 200 225 300 310

表3中為1999年3月至2000年1月份,在其它條件相對穩(wěn)定時,所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。從表中看出,轉(zhuǎn)速與產(chǎn)量的比值為一常數(shù)。
2)入磨煤下料口的大小直接影響核子秤皮帶轉(zhuǎn)速,這就要求在車間停機檢修,改變下料口后,要根據(jù)生料Loss指標重新確定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的控制目標值。只要確定了核子秤皮帶轉(zhuǎn)速控制的目標值范圍,一般就比較容易控制生產(chǎn)。

3)入磨煤粒徑對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響。微機核子秤自動化配比系統(tǒng)控制的是物料的重量百分數(shù),以單位時間內(nèi)的流量(t/h)顯示,筆者經(jīng)長時間的觀察發(fā)現(xiàn),僅煤粒徑大小對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響不明顯。而且,我廠在這方面做得比較好,入磨煤先經(jīng)破碎機破碎后入倉,其粒徑大都控制在15mm 以下。

4)入磨煤濕度對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響基本同煤質(zhì)狀況影響轉(zhuǎn)速的道理一樣,在此不再細述。

4 效果

1999年我廠在使用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控指導(dǎo)配料后效果良好,此法對穩(wěn)定立窯配熱起到了超前控制的作用,由過去的被動配料改為主動配料,操作方便及時,避免了生料Loss法控制配熱中的滯后問題。入磨煤核子秤轉(zhuǎn)速控制目標值受立窯臺時產(chǎn)量和下料口大小影響,受煤粒徑影響不大。表4為1999年10 月我廠利用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控指導(dǎo)配料各成分的合格率情況。

表4 用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控生料配料各成分合格率情況

CaO   SiO2 Fe2O3 Loss KH 
(%)78 78   97    80   75

 

本文源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

分享到