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智能稱重控制系統(tǒng)失控原因分析及改造

發(fā)布時(shí)間:2021-05-31 10:36:13 |來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

某集團(tuán)公司1.5萬(wàn)t/a三聚氰胺裝置自2000年4月投產(chǎn)以來(lái),由于成品包裝機(jī)組中智能稱重控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷和系統(tǒng)軟件性能穩(wěn)定性差,曾多次發(fā)生稱重控制PLC聯(lián)鎖,電子秤不下料,包裝合格率低等故障,雖經(jīng)外方專家多次檢修、調(diào)試,但收效甚微。該機(jī)組的頻繁停機(jī),不但損耗了大量包裝用料,增加了檢修費(fèi)用,而且給整個(gè)三聚氰胺裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定生產(chǎn)帶來(lái)了重大隱患。
1、問(wèn)題分析
經(jīng)分析影響整個(gè)稱重控制系統(tǒng)失控的原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)稱重控制系統(tǒng)軟件算法不合理,不能對(duì)稱重誤差自動(dòng)跟蹤修正;(2)小螺桿轉(zhuǎn)速過(guò)快,控制細(xì)下料作用未發(fā)揮;(3)物料在粉倉(cāng)中壓力、溫度、堆密度等外在因素。
2、控制系統(tǒng)改造方案
原電子秤由PLC控制系統(tǒng)和專用稱重處理器構(gòu)成,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)稱重實(shí)際情況,利用原有PLC控制系統(tǒng),用國(guó)產(chǎn)西安某公司MF2001NT智能稱重處理器取代原稱重處理器,改用智能修正算法,亦即根據(jù)前次稱重結(jié)果,自動(dòng)修正下料量,使所得結(jié)果更接近設(shè)計(jì)值,同時(shí),在異型包裝時(shí)(如1t量包裝)可按40袋完成,并且記憶每袋實(shí)際稱量值,使累計(jì)誤差得以補(bǔ)償,同時(shí)加接細(xì)下料電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng),以達(dá)到下料量平穩(wěn)、準(zhǔn)確。在機(jī)械結(jié)構(gòu)上料倉(cāng)與電子秤設(shè)計(jì)泄壓口,便于釋放壓力和降低溫度,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整下料螺桿,減小氣缸阻尼,消除控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作時(shí)滯。
2.1改進(jìn)軟件算法自動(dòng)修正誤差
對(duì)稱重系統(tǒng)的改造,主要利用了當(dāng)前重量與最終設(shè)定重量的比較計(jì)算,自動(dòng)修正稱重中物料落差量,逐位逼近計(jì)算來(lái)實(shí)現(xiàn)稱重精確度。
PLC發(fā)出稱重信號(hào),關(guān)閉電子秤底門(mén),自動(dòng)除皮重,然后啟動(dòng)粗細(xì)下料電機(jī),打開(kāi)下料擋板,同時(shí)大小螺桿輸料,當(dāng)達(dá)到預(yù)設(shè)定重量(15kg)時(shí),關(guān)閉粗下料電機(jī),由細(xì)下料電機(jī)控制小螺桿下料,當(dāng)達(dá)到或接近最終重量(25kg)時(shí),關(guān)閉下料擋板,給PLC發(fā)出稱重完成信號(hào),若當(dāng)前重量不符要求:①在工藝要求的誤差范圍內(nèi),記錄當(dāng)前重量與設(shè)定的最終重量差值,把這個(gè)差值與下一次稱量中,關(guān)閉下料擋板后的落下余料相加,來(lái)逐步逼近設(shè)定的最終重量;②若嚴(yán)重超差,稱重報(bào)警,然后手動(dòng)強(qiáng)制放料。若符合要求,PLC控制夾袋、下料、抽氣過(guò)程,整個(gè)稱重過(guò)程結(jié)束。
2.2變頻調(diào)速系統(tǒng)控制小螺桿細(xì)下料量
隨著變頻技術(shù)發(fā)展成熟,變頻調(diào)速已成為電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)首選,在改造中采用了開(kāi)環(huán)控制方式,由PLC來(lái)控制小螺桿的開(kāi)/停,變頻器用來(lái)變頻降低小螺桿電機(jī)轉(zhuǎn)速,由下料后包裝的合格率來(lái)手動(dòng)設(shè)定變頻器頻率,根據(jù)實(shí)際測(cè)算,在頻率降到25Hz,轉(zhuǎn)速為345r/min時(shí),下料平穩(wěn)精確,明顯改善了小螺桿轉(zhuǎn)速過(guò)快造成的誤差。
2.3設(shè)計(jì)加裝泄壓口,改變物料物理性狀
為了減少料倉(cāng)與電子秤壓力與溫度變化,在密閉的料倉(cāng)頂部開(kāi)鑿了4個(gè)直徑10cm的圓孔,安裝過(guò)濾網(wǎng),使料倉(cāng)壓力釋放,溫度降低,堆密度由0.8kg/dm3降低為0.74kg/dm3,而且三聚氰胺粉塵不易溢出,有效緩解了由此造成的物料流速過(guò)快的問(wèn)題。
3改造效果
在2002年6月,我們依照上述方案對(duì)原稱重控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,投資少,成效高,包裝合格率由72%上升到改造后的98%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),適應(yīng)了高負(fù)荷、長(zhǎng)周期的生。實(shí)踐證明,利用國(guó)內(nèi)成熟的控制方案來(lái)修正國(guó)外設(shè)備中技術(shù)缺陷,揚(yáng)長(zhǎng)避短,不僅可行,而且效果顯著。


 

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