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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2021-07-07 15:21:09 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
石灰窯是氨堿法制堿的重要設備之一,它將石灰石進行煅燒,供給制堿所需的優(yōu)質(zhì)石灰與合格的窯氣(CO2)。某堿業(yè)公司現(xiàn)有7臺石灰窯,煅燒石灰石的能力可滿足800kt/a純堿產(chǎn)能,從2008年開始使用I/A系統(tǒng)作為配料生產(chǎn)的關鍵控制設備,使石灰窯配料系統(tǒng)更趨完善。
1石灰窯配料工況及系統(tǒng)配置
1.1石灰窯配料工況
石灰窯稱重配料系統(tǒng)包括石頭皮帶、煤皮帶、料斗、稱重傳感器、DCS等。
原有系統(tǒng)石灰配料斗下部裝有3臺稱重模塊,量程均為2t,分別為浮動式、半浮動式、固定式。因為料斗的關門系統(tǒng)比較落后,關門時產(chǎn)生很大的重力使料斗產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),影響計量的準確性。重新將3臺稱重模塊改為2臺固定式、1臺半浮動式,保證了計量的準確性,使用效果良好。石灰窯配料為單斗,雙料(石灰石、煤)。石灰石、煤的質(zhì)量按10∶1配比,配比完成后,料斗內(nèi)石灰石、煤倒入提升機,由提升機將配好的料放入石灰窯煅燒,石灰窯底產(chǎn)生成品石灰。
1.2系統(tǒng)配置
石灰窯稱重配料系統(tǒng)的配置:稱重模塊(量程為2t)3臺,質(zhì)量變送器1臺,DCSI/O卡件1套,如圖1所示。
2.配料說明
工藝控制過程:DCS接收的信號為稱重信號,
DCS輸出信號有4個:加石、加煤、開門、關門,輸出接點信號時序如圖2所示。
設定好批次,開始自動上料,DCS輸出加石信號,控制石頭皮帶加石,當稱重=石頭質(zhì)量設定值-石頭質(zhì)量提前量時,停止加石信號,等待3s,修改石頭質(zhì)量提前量,輸出石頭質(zhì)量實際值。自動輸出加煤信號,同樣當稱重=石頭質(zhì)量實際值+煤質(zhì)量設定值-煤質(zhì)量提前量,停止加煤信號,等待3s,修改煤提前量,輸出煤實際值;批次加“1”,判斷是否到達設定批次,進入下一循環(huán)。
操作需設置的參數(shù):批次、石頭質(zhì)量設定、配煤比例、石頭質(zhì)量提前量、煤質(zhì)量提前量,其中兩個質(zhì)量提前量在每批次配料結束后程序自動做相應修改。
石頭質(zhì)量提前量修正公式:
石頭質(zhì)量提前量=(石頭質(zhì)量實際值-石頭質(zhì)量設定值)×系數(shù)+石頭質(zhì)量提前量 (1)
煤質(zhì)量提前量修正公式:
煤質(zhì)量提前量=(煤質(zhì)量實際值-煤質(zhì)量設定值)×系數(shù)+煤質(zhì)量提前量 (2)
式(1)~(2)中系數(shù),為防止一次修改到位可能引起的震蕩,一般為0.3~0.8,現(xiàn)場為0.5。
煤質(zhì)量設定值=石頭質(zhì)量實際值×配比比
例/100,目的是控制好每一批次的煤石質(zhì)量比例。
煤實際質(zhì)量=上完煤的稱重質(zhì)量-石頭實際質(zhì)量 (3)
用戶在秤的量程內(nèi),任意設定石頭(石灰石)的加料量,以設定值和煤的配比。
3控制系統(tǒng)的功能
a)精確配料。選用TOLEDO稱重傳感器,該傳感器精度高,可靠耐用,具有不同的安裝方式供選擇,其精度為2×10-4。
b)校秤功能。校秤過程十分簡單,只需將秤內(nèi)雜物清掃干凈,然后校零點,再在秤內(nèi)放入300kg砝碼,校量秤即可。操作方便,且校秤數(shù)據(jù)即使在DCS掉電情況下也不會丟失。
c)零點跟蹤監(jiān)視。為了每批次配料的準確性,必須及時監(jiān)控秤內(nèi)零點的移動范圍。由于現(xiàn)場的原因,卸料后不一定每次都能回零,設定一個叫做零允差的范圍以控制零點的漂移,當零點超出范圍時,單擊參數(shù)設定畫面的清零鍵,便可重移零點。
d)誤差監(jiān)視跟蹤。在稱重畫面中,自動顯示每批料的實際質(zhì)量誤差,包括石頭質(zhì)量誤差和煤質(zhì)量誤差。
e)參數(shù)設定??梢栽O定配比數(shù)的輸入,提前量的設定,允許誤差范圍等。
f)權限管理。在操作過程中,各種不同的操作需要有不同的權限,DCS可配置多種操作級別,當越權操作時,必須提供登錄密碼。
g)數(shù)據(jù)記錄。DCS采用開放的數(shù)據(jù)庫管理方式,能存儲半年以上的歷史數(shù)據(jù),采用表格或曲線的方式呈現(xiàn),使管理人員查詢歷史數(shù)據(jù)時能夠一目了然。
h)報警。當某一模塊發(fā)生故障時,可以在操作畫面上及時顯示,便于操作人員維護。
i)報表打印功能。為了能夠靈活查詢和打印各種報表,專門用VB程序開發(fā)了一套報表打印系統(tǒng),可以進行日報表、月報表、年報表的打印。
4配料過程中注意的問題
配料系統(tǒng)投運已來,故障率很低,配料過程中,配料次數(shù)越多,配料精度越高,極大地改善了石灰窯的性能和窯氣的質(zhì)量,減輕了操作工的勞動強度,但操作過程中需注意以下問題:
a)在配料過程中,操作人員不能站在秤體上進行維修,由于機器分辨不出人或物,容易造成配料系統(tǒng)誤工作,而配煤質(zhì)量越來越少,直至為零。
b)加料機如出現(xiàn)故障,需調(diào)整料斗時,應先將顯示儀表斷電,再排除故障。否則,如儀表帶電調(diào)整,調(diào)整幅度過大,儀表找不到零點,超過其零點誤差范圍,在自動配料開始前即停止工作。此時,需重新校準找回零點,以便重新正常工作。
c)每次配料結束后,應將秤中的積料排放干凈,如有積料,將影響配料的精度及正常運行。
d)目前程序控制的上料數(shù)據(jù),在提前量不變的情況下,偶爾會出現(xiàn)偏離給定值很大的數(shù)據(jù),現(xiàn)場二次表阻尼系數(shù)太大,不能及時更新稱重數(shù)值,造成控制波動。
5結束語
DCS與稱重模塊相結合,構成了一種具有高性價比的石灰窯配料系統(tǒng),很好地滿足用戶的特定配料控制要求,能迅速精確地控制配料過程。實踐運行表明,該系統(tǒng)運行可靠,維護使用方便,人機界面友好,提高了自動化水平,減少了維修工、操作工的勞動強度,值得在同類及相關行業(yè)推廣。
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