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1概述
某公司公司目前擁有2套大型化肥裝置,第一套是20世紀(jì)80年代末,國(guó)家重點(diǎn)引進(jìn)的年產(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨、52萬(wàn)噸尿素裝置(簡(jiǎn)稱一化),第二套是2010年建成投產(chǎn)的年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素裝置(簡(jiǎn)稱二化)。2套化肥裝置滿負(fù)荷尿素生產(chǎn)量在4500t/d左右,散裝尿素包裝通過12套自動(dòng)定量包裝秤來完成。
隨著國(guó)內(nèi)氮肥受多種因素影響(如2013年上半年西南大面積地區(qū)長(zhǎng)期干旱無(wú)雨、行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)低、天然氣價(jià)格攀升等),化肥銷售形勢(shì)嚴(yán)峻,出廠價(jià)格和生產(chǎn)成本不斷拉近,部分尿素生產(chǎn)企業(yè)甚至在虧本運(yùn)營(yíng),近期二化裝置生產(chǎn)成本高于其尿素產(chǎn)品銷售價(jià)格,每噸尿素甚至虧損100~200元。在這樣嚴(yán)峻的形勢(shì)下,通過對(duì)包裝質(zhì)量?jī)?yōu)化,保證自動(dòng)定量包裝秤的件重穩(wěn)定性,確保尿素包裝件重,防止不合格的尿素流入市場(chǎng),以降低市場(chǎng)用戶投訴,保證尿素的市場(chǎng)占有率。
2自動(dòng)定量包裝秤的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
自動(dòng)定量包裝秤種類很多,使用的是RP系列的自動(dòng)定量包裝秤。自動(dòng)定量包裝秤是一種按照事先設(shè)計(jì)的程序和方式,將大宗粒狀、粉狀的物料自動(dòng)分成預(yù)定重量的小份載荷形式的稱量控制系統(tǒng)。RP系列自動(dòng)定量包裝秤主要適用于散料的自動(dòng)定量稱重和包裝。其工作原理是被包裝物料通過加料系統(tǒng)變速后進(jìn)入秤斗,在重力作用下,秤斗將重力傳遞至傳感器,使稱重傳感器彈性體產(chǎn)生形變,貼附于彈性應(yīng)變梁上的應(yīng)變計(jì)橋路失去平衡,輸出與重量數(shù)值成比例的電壓信號(hào),經(jīng)線性放大器放大,再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),由儀表的微處理機(jī)(CPU)對(duì)重量信號(hào)進(jìn)行處理后直接顯示重量數(shù)據(jù),重量數(shù)字信號(hào)變化過程由儀表設(shè)置參數(shù)控制,在設(shè)置值上轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號(hào)輸出。開關(guān)信號(hào)輸入可編程控制器(PLC),在PLC內(nèi)經(jīng)過程序控制,輸出PLC開關(guān)信號(hào),此開關(guān)信號(hào)控制各電器執(zhí)行部件,再由電器執(zhí)行部件轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械動(dòng)作,控制物料粗加料、細(xì)加料、停止加料以及秤斗放料等動(dòng)作[1]。
RP系列自動(dòng)定量包裝秤主要由控制柜、加料裝置、放料裝置、夾袋裝置、稱量斗、傳感器、氣動(dòng)系統(tǒng)、框架結(jié)構(gòu)等組成。各部分可以按照客戶要求設(shè)計(jì),并可選配夾袋裝置,選配打印機(jī)、大屏幕顯示器、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成微機(jī)控制系統(tǒng)。
3常見故障概況
隨著2套化肥裝置的生產(chǎn),每臺(tái)自動(dòng)定量包裝秤每天至少運(yùn)行14h以上,在運(yùn)行過程中,初期時(shí)有報(bào)警、頻繁亮紅燈、秤的零點(diǎn)漂移、稱量件重波動(dòng)等現(xiàn)象,故障率較高,影響產(chǎn)品尿素包裝件重和成品車間生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。表2是2010年7—12月自動(dòng)定量包裝秤的主要故障情況。
4故障原因
4.1報(bào)警頻繁,稱量異常
主要是由于自動(dòng)校秤驗(yàn)用砝碼的支撐桿處易附著尿素,尿素結(jié)塊后造成稱量桶與秤體框架接觸,造成稱量異常。
4.2秤頻繁亮紅燈
由于桶里的物料超出了控制器里參數(shù)設(shè)定的上、下限。引起故障的原因有:①細(xì)下料設(shè)定有問題,造成瞬間物料沖擊力過大,使控制器無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確控制下料門的關(guān)閉時(shí)間,當(dāng)下料停止后,秤桶穩(wěn)定后重量與實(shí)際值有很大偏差;②下料門關(guān)閉過程時(shí)間過長(zhǎng),造成下料門與秤桶之間停留的物料過多,致使控制器無(wú)法準(zhǔn)確判斷料桶的實(shí)際重量;③下料門開度過大,造成瞬間物料沖擊力過大,從而出現(xiàn)控制器檢測(cè)時(shí)達(dá)到設(shè)定值的假信號(hào)。4.3秤的零點(diǎn)漂移由于電子秤空秤時(shí),無(wú)法相對(duì)固定在零位上,造成電子秤不運(yùn)行。引起此故障的原因有:①電子秤的傳感器輸出電流線性不好;②料桶內(nèi)積料過多,傳感器與料桶連接桿處積料,造成料桶與秤體因物料結(jié)晶使秤桶與秤體相連,使傳感器的應(yīng)變體阻值偏差過大;③電子秤頻繁出現(xiàn)皮重,零位無(wú)法穩(wěn)定,因下料門與傳動(dòng)軸的固定鎖鍵松動(dòng),下料門有時(shí)與軸不一起轉(zhuǎn)動(dòng),造成漏料到秤桶內(nèi),每次運(yùn)行一個(gè)循環(huán)后就出現(xiàn)皮重。
4.4稱量時(shí)件重波動(dòng)
稱量時(shí)每包尿素的重量出現(xiàn)一會(huì)多一會(huì)少的波動(dòng)現(xiàn)象。引起此故障的原因有:①機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接傳動(dòng)部件磨損嚴(yán)重,間隙過大使下料門開度不穩(wěn)定;②控制器的細(xì)下料和預(yù)關(guān)閉值參數(shù)設(shè)定不合理;③電磁閥動(dòng)作不到位。
4.5在正常包裝過程出現(xiàn)氣缸不動(dòng)作
引起此故障的原因有:①電磁閥無(wú)電;②中間繼電器故障;③儀表程序出現(xiàn)故障;④氣管破裂。
5采取的措施及對(duì)策
5.1針對(duì)報(bào)警頻繁,稱量異常的情況
決定取消自動(dòng)校秤功能,同時(shí)將砝碼支撐裝置拆除,并將秤體密封,防止尿素進(jìn)入。另外,對(duì)這些容易結(jié)垢的地方加強(qiáng)重點(diǎn)維護(hù),如每輪班第一個(gè)白班對(duì)秤體進(jìn)行吹掃,防止粉塵結(jié)塊。通過改造和吹掃秤后,包裝過程中報(bào)警逐漸減少。
5.2針對(duì)引起秤頻繁亮紅燈的情況
1)針對(duì)上限超標(biāo)的情況有3種途徑進(jìn)行排查處理:①檢查料倉(cāng)是否堵料,因料倉(cāng)堵料時(shí),操作人員到現(xiàn)場(chǎng)去捅倉(cāng),會(huì)造成散尿素下料過多,而使上限超標(biāo),如果是這方面的原因,只要將料倉(cāng)堵倉(cāng)處理完后,自動(dòng)定量秤就會(huì)恢復(fù),不需要作任何處理;②檢查下料門關(guān)閉過程時(shí)間是否過長(zhǎng),一般設(shè)定的關(guān)閉時(shí)間為0.2~0.5s為宜,可采取調(diào)節(jié)大小門氣缸上的截流閥的開度來控制氣缸的動(dòng)作速度;③檢查下料門的開度,一般要求細(xì)下料門缺口被秤體的進(jìn)料口遮蓋1/4為宜,具體可按氣缸組件尾部的調(diào)整螺桿長(zhǎng)度和“U”型臂與秤體的傾斜度進(jìn)行調(diào)整,使物料的沖擊力在控制器的規(guī)避范圍內(nèi)又不影響包裝速度。
2)針對(duì)下限不足的情況也有3種途徑進(jìn)行排查處理:①檢查細(xì)下料的設(shè)定值,若是設(shè)定值錯(cuò)誤,需重新調(diào)整細(xì)下料參數(shù);②③途徑可以按照上限超標(biāo)中的②③途徑進(jìn)行排查處理即可。
5.3針對(duì)秤出現(xiàn)的零點(diǎn)漂移問題
首先,對(duì)秤體和秤桶進(jìn)行徹底吹掃,清掃料桶內(nèi)的積料。因每臺(tái)自動(dòng)定量包裝秤都有3個(gè)傳感器,這3個(gè)傳感器將這臺(tái)秤的料桶托起,因此傳感器對(duì)稱量精度有很大影響,如傳感器不平衡,就會(huì)影響包裝秤,特別是梅雨天氣,空氣濕度過大,尿素粉塵與尿素顆粒很容易結(jié)晶將傳感器孔的四周粘住,傳感器就無(wú)法動(dòng)作,使傳感器的應(yīng)變體阻值偏差過大而造成零點(diǎn)漂移。因此,在天氣潮濕時(shí)吹掃秤就要頻繁一些,可以防止傳感器無(wú)法準(zhǔn)確感受到秤桶重量而影響秤的精度。
針對(duì)下料門與傳動(dòng)軸固定鎖鍵松動(dòng),造成漏料到秤桶內(nèi)問題,通過在鎖鍵上加裝固定螺栓并采取雙螺帽背死的方式進(jìn)行防松處理。另外,利用復(fù)秤(電子臺(tái)秤)對(duì)自動(dòng)定量包裝秤進(jìn)行校正;對(duì)于外部原因造成的傳感器接線故障,通過重新接線處理;最后消除秤桶與秤體相連的結(jié)塊尿素,使秤體平穩(wěn)。通過這些措施解決了零點(diǎn)漂移問題。
5.4針對(duì)稱量件重波動(dòng)問題
首先是對(duì)秤進(jìn)行清皮,發(fā)現(xiàn)清皮無(wú)效后,檢查是機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接傳動(dòng)部件磨損嚴(yán)重,原因是尿素下料時(shí)經(jīng)常對(duì)包裝秤“U”型臂與大、小門連接桿氣缸沖擊,造成連接孔擴(kuò)大,而使下料門與軸不一起轉(zhuǎn)動(dòng)。針對(duì)這一情況,對(duì)“U”型臂的孔進(jìn)行擴(kuò)大,同時(shí)加工了一批環(huán),放進(jìn)孔內(nèi),這樣沖擊時(shí)也只對(duì)環(huán)進(jìn)行磨損,當(dāng)環(huán)磨損嚴(yán)重時(shí),重新?lián)Q一個(gè)即可,減少了“U”型臂的損壞,同時(shí)也減少了檢修時(shí)間。經(jīng)過這一處理后,包裝秤出現(xiàn)波動(dòng)的情況相對(duì)減少。
5.5針對(duì)氣缸不動(dòng)作的情況
當(dāng)發(fā)現(xiàn)自動(dòng)定量包裝秤的氣缸不動(dòng)作時(shí),先檢查氣缸是否被尿素腐蝕或2個(gè)氣室之間的密封組件損壞而出現(xiàn)串氣故障,導(dǎo)致氣缸不動(dòng)作,此種情況需要進(jìn)行更換氣缸。另外,由于氣管質(zhì)量存在問題,引起氣管破裂,導(dǎo)致氣缸不動(dòng)作。通過對(duì)比使用,確認(rèn)費(fèi)斯通的氣管較好,故更換氣管,目前使用較好,基本消除了由氣管破裂引起的氣缸不動(dòng)作現(xiàn)象。
6效果
對(duì)自動(dòng)定量包裝秤進(jìn)行了上述幾項(xiàng)處理后,故障率大大降低,從原來每月的20~30次減為現(xiàn)在每月2~3次,隨之各種檢修費(fèi)用也下降,從而大大提高了生產(chǎn)作業(yè)效率,降低了生產(chǎn)運(yùn)行和檢修維護(hù)的成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)有效防止了件重不合格的尿素包流入市場(chǎng),影響“建峰牌”尿素的形象,進(jìn)一步減少了顧客因件重不穩(wěn)而產(chǎn)生的投訴。
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