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0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-06-17 16:20:12 |來(lái)源:
卷煙包裝機(jī)是煙草生產(chǎn)中的必備設(shè)備,條包美容器則是對(duì)包裝完成的煙條進(jìn)行外表玻璃紙的美容處理,即對(duì)煙條上下左右進(jìn)行加熱,使其玻璃包裝薄膜收縮, 達(dá)到煙條外表平整美觀的效果。煙的外包裝對(duì)其運(yùn)輸和銷(xiāo)售來(lái)說(shuō),有關(guān)鍵性的作用,在生產(chǎn)過(guò)程中條包美容能否高效工作對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)效率、經(jīng)濟(jì)效益及工人的勞動(dòng)強(qiáng)度都有著至關(guān)重要的作用。 因此,加強(qiáng)對(duì)提高包裝機(jī)條包美容器工作效率的研究非常必要。
在生產(chǎn)過(guò)程中,包裝機(jī)條包美容器經(jīng)常會(huì)發(fā)生推爛煙條的現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致停機(jī)。 既影響了生產(chǎn)效率,同時(shí)產(chǎn)生廢煙,降低工作效率,影響經(jīng)濟(jì)效益。圖1為被推爛煙條。在對(duì)機(jī)器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)后得出表1所示數(shù)據(jù)。 如表1所示,平均每月機(jī)器推爛煙條數(shù)在28條左右, 所以對(duì)美容器裝置予以改進(jìn)顯得非常必要。
表 1 美容器推爛煙條數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
機(jī)臺(tái) |
1# |
1# |
1# |
推爛煙條數(shù) |
28 |
32 |
26 |
包裝機(jī)條包美容器主要由裝箱臺(tái)、加熱板、推煙推頭、傳送帶等組成。
根據(jù)對(duì)美容器工作原理和工作過(guò)程的分析,以及長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),在煙條運(yùn)送過(guò)程中如果出現(xiàn)歪斜,則當(dāng)推頭落下推送歪斜煙條,歪斜的煙條一端堵在加熱板端面,不能正確進(jìn)入加熱板,即發(fā)生煙條卡住,推爛煙條,停機(jī)。表 2 為推爛煙條故障分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表。 由表可知,出現(xiàn)推爛煙條現(xiàn)象的主要原因在于煙條運(yùn)送過(guò)程中產(chǎn)生歪斜, 占到所有推爛煙條數(shù)的89%,如何解決煙條歪斜的問(wèn)題,則成為解決推爛煙現(xiàn)象的關(guān)鍵。
表 2 推爛煙條故障分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
故障原因 |
推頭氣缸損壞 |
煙條歪斜 |
機(jī)臺(tái) |
1# |
1# |
月平均推爛煙數(shù)量(條) |
4 |
31 |
通過(guò)對(duì)其原理進(jìn)行分析及現(xiàn)場(chǎng)觀察, 煙條由帶傳動(dòng)平整進(jìn)入機(jī)器,出現(xiàn)歪斜則是在推頭推完煙條之后, 推頭推完煙條, 向后運(yùn)動(dòng)時(shí),推頭保持落下?tīng)顟B(tài),從而剮蹭到煙條,從而導(dǎo)致煙條歪斜。 故產(chǎn)生故障的主要原因在于美容器推頭的運(yùn)動(dòng)方式和運(yùn)動(dòng)軌跡不當(dāng)。
通過(guò)上述分析,確定了導(dǎo)致美容器推爛煙條的原因,針對(duì)推頭的運(yùn)動(dòng)方式不當(dāng)做出相應(yīng)改進(jìn)。包括:(1)增加煙條運(yùn)動(dòng)前止點(diǎn)信號(hào),加裝接近開(kāi)關(guān);(2)修改PLC內(nèi)部程序,從而改變推頭運(yùn)動(dòng)結(jié)束后為提起狀態(tài)。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇合適的接近開(kāi)關(guān)。 類(lèi)型為金屬檢測(cè)接近開(kāi)關(guān),檢測(cè)距離為3mm,最終選定了某公司的型號(hào)為:B12-M12E-AP6X-H1141 的一款金屬式接近開(kāi)關(guān),并將選擇好的接近開(kāi)關(guān)安裝在條包美容器上。
將加裝的接近開(kāi)關(guān)接入PLC輸入點(diǎn),并修改PLC程序。將修改后的程序在美容器上進(jìn)行了聯(lián)機(jī)調(diào)試。程序正常運(yùn)行,滿足設(shè)計(jì)要求。推頭推完一條煙,觸碰新增接近開(kāi)關(guān),PLC程序啟動(dòng), 推頭提起后向后運(yùn)行,因而不會(huì)剮蹭到新的煙條,避免產(chǎn)生煙條歪斜的情況,解決推爛煙條現(xiàn)象。
在對(duì)條包美容器進(jìn)行改進(jìn)之后,進(jìn)行安裝調(diào)試,并進(jìn)行試驗(yàn)。 連續(xù)三個(gè)月統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)結(jié)果如表 3 所示。
表 3 改進(jìn)后的美容器推爛煙條統(tǒng)計(jì)表
故障原因 |
推頭氣缸損壞 |
煙條歪斜 |
機(jī)臺(tái) |
1# |
1# |
月平均推爛煙數(shù)量(條) |
1 |
0 |
通過(guò)表3可知,在對(duì)美容器進(jìn)行改進(jìn)之后,徹底解決了因煙條歪斜導(dǎo)致的推爛煙條現(xiàn)象,工作穩(wěn)定可靠,大大提高了生產(chǎn)效率,減少了資源浪費(fèi),為企業(yè)帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)效益。
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