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中支卷煙包裝機非必要停機因素的探究

發(fā)布時間:2020-06-18 14:52:13 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載

包裝機20世紀90年代從意大利公司引進的機型,具有設備整體構造緊湊、自動化程度高、生產(chǎn)效率高等特點。對改進的包裝機,是目前中支煙生產(chǎn)的主力機型。生產(chǎn)中,通過對中支包裝機非必要停機進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),其停機的頻率遠遠高于普通包裝機。過高的停機頻率不但降低了生產(chǎn)效率,也帶來能耗、 產(chǎn)品質(zhì)量方面的影響,對卷煙企業(yè)的發(fā)展極為不利o因此, 對非必要停機因素的研究是降低中支煙包裝機生產(chǎn)中非必要停機的重要課題。

1 中支煙包裝機生產(chǎn)中非必要停機因素探究

中支煙包裝機是一種煙包成型設備,主要功能是將煙支、包裝用錫箔紙、商標紙等卷煙主輔料,按卷煙包裝所設定的工藝流程,最后得到所要求煙包規(guī)格的卷煙產(chǎn)品。在整個工藝流程中,中支包裝機負責的工藝部分是煙支形成 煙組的全過程一一煙支成組成型、鋁箔紙包裹、白卡紙支撐、 商標紙成型和煙包輸岀等5個部分。

根據(jù)某卷煙廠2019年第二季度對GDX2中支包裝機生產(chǎn)非必要停機的原因進行統(tǒng)計分析,繪制中支包裝機生產(chǎn)非必要停機原因排列圖。中左縱坐標表示停機原因所在百分比,右縱坐標表示停機頻率,分析線表示累計百分比,柱狀圖表示各項非必要停機因素。按貢獻率從大到小從右到左排列,依次為商標紙吸取故障 1)、煙庫少煙(2)、五號輪堵塞(3)、岀口堵塞(4)、 白卡紙缺失(5)、商標紙缺失(6)、其他原因(7)。由該組統(tǒng)計排列圖可知,商標紙吸取故障和煙庫少煙占中支包裝機生產(chǎn)非必要停機貢獻率超過50%。因此,解決商標紙吸取故障和煙庫少煙,能有效降低中支包裝機工作中非必要停機的頻率和提高有效作業(yè)率。紙缺失(6)、其他原因(7)。由該組統(tǒng)計排列圖可知,商標紙吸取故障和煙庫少煙占中支包裝機生產(chǎn)非必要停商標紙吸取故障和煙庫少煙占中支包裝機生產(chǎn)非必要停機貢獻率超過50%。因此,解決商標紙吸取故障和煙庫少煙,能有效降低中支包裝機工作中非必要停機的頻率和提高有效作業(yè)率。

商標紙吸取過程中,真空吸盤通過軸驅(qū)動上升至商標紙位置,接觸并利用真空吸盤的吸力抓取商標紙,然后下降將已吸取的商標紙放置到輸送帶上,同時頂桿將彈簧片頂起,真空被釋放,完成商標紙的吸取過程。 在工作中,商標紙底面與3個吸盤相接觸,負壓不足或者真空吸盤與商標紙接觸面積過小,都會導致吸取力不夠,引起商標紙吸取故。在平時的生產(chǎn)維修中,商標紙抓取不穩(wěn)定導致非必要停機占商標紙吸取故障的87%左右。

3煙庫少煙原因分析

正常生產(chǎn)時,煙支均勻平順勻速進入下煙通道。當煙 支進入下煙通道過程由勻速運動變?yōu)闇p速運動甚至靜止狀態(tài)時,煙庫會因為少煙報錯導致非必要停機。經(jīng)典力學理論可知,物體在合外力為零時保持原有狀態(tài)不變。煙支在進入下煙通道過程中??梢?,煙支在進入下煙通道過程中,由于互相作用會受到擠壓、彎曲以及扭曲等外力。

通過對某卷煙廠同一臺設備持續(xù)一個月每天2h生產(chǎn)過程中中支包裝機煙庫少煙原因進行統(tǒng)計,得岀煙庫少煙的原因主要有煙支受力變形彎曲、煙支長度超過規(guī)格尺寸、煙支水松紙褶皺以及煙支之間粘接在一起4種,如表 1所示。通過對同一臺設備進行連續(xù)2周采樣統(tǒng)計,可以看 岀煙支變形彎曲故障率占所有煙庫少煙的87. 7%,證明煙支變形是引起煙庫少煙而造成非必要停機的主要原因。

1 中支包裝機生產(chǎn)煙庫少煙非必要停機原因統(tǒng)計

參數(shù)名稱

變形彎曲

長度超標

水松支褶皺

煙支粘接

其他

故障數(shù)量/次

550

50

15

10

7

頻次/(次/小時)

8. 76

0.77

0. 21

0. 15

0. 10

占比/(%)

87.7

7.6

2. 2

1.6

1.0

 

4商標紙吸取故障問題設備改進

真空吸盤的吸力大小與外部環(huán)境和吸盤內(nèi)部空間的壓力差、真空作用面積成正比:其中,P為真空度,G為吸附接觸面積。

由式(3)可知,解決商標紙抓取不穩(wěn)定,需要增加吸盤的吸力。這主要有兩個途徑:一是增加真空吸盤和商標紙接觸面積;二是通過控制氣體壓強提高真空度,使真空吸盤負壓值增加[嘰 因為中支包裝機采用集中供氣,真空氣源裝置最大極限負壓值為0.07MPa,所以真空吸盤負壓值不能無限增加,只能采用增加真空吸盤和商標紙的接觸面積的方法增加吸取力。

通過對包裝機真空吸盤和商標紙分離板位置分析,在A點真空吸盤所受工作阻力最大。為減少商標紙吸取故障發(fā)生頻率,需要增加A點的真空吸盤吸力。 本文在A點兩側(cè)增加2個半徑為8mm的真空吸盤,通過增加接觸面積增加吸力。與原有A點一個吸盤吸取力做對比,增加2個真空吸盤后,吸取力增加了46%。

商標紙吸取故障和煙庫少煙進行分析,得岀吸風嘴吸力不足是商標紙吸取故障的主要原因,煙支受力變形彎曲是煙庫少煙的主要原因。通過加裝滾筒糾偏器、束流器、將分離器頂部改為槽式無動力滾輪,有效解決了煙庫少煙的導致的非必要停機問題;通過增加真空吸盤數(shù)量的方法,解決了因為商標紙吸取故障導致的非必要停機的問題。這些研究對中支卷煙的生產(chǎn)和質(zhì)量控制有重要的現(xiàn)實意義,也對其他規(guī)格的卷煙生產(chǎn)設備改造升級具有一定的參考價值。

5結(jié)語

本文對中支包裝機在生產(chǎn)中非必要停機的原因進行數(shù)理統(tǒng)計分析,得岀商標紙吸取故障和煙庫少煙是中支包裝機在生產(chǎn)中非必要停機的兩個主要因素。

 

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