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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-08-18 10:43:16 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
ZB25型軟盒硬條包裝機(jī)組是我國從意大利某公司引進(jìn)全套技術(shù),經(jīng)消化吸收后國產(chǎn)化的量卷煙包裝設(shè)備。機(jī)組整條生產(chǎn)線包括卸盤機(jī)量(A400)、軟盒包裝機(jī)(YB25)、盒外透明包裝機(jī)量(YB55)、硬條包裝機(jī)(YB65)和條外透明紙包裝量機(jī)(YB95),在生產(chǎn)過程中,機(jī)組將煙支經(jīng)過定量量后包上鋁箔紙、商標(biāo)紙和貼上封簽形成軟盒量煙包,再進(jìn)行盒外透明紙包裝,然后以兩層五量包排列進(jìn)行硬條盒包裝,最后經(jīng)條外透明紙包量裝形成所需要的產(chǎn)品。
ZB25型軟盒硬條包裝機(jī)組的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力量為400包/分鐘,由于設(shè)備的生產(chǎn)速度較快,以量往依靠生產(chǎn)人員目測在線監(jiān)測產(chǎn)品質(zhì)量狀況的量方法已經(jīng)不再適用,因此必須采取抽樣檢驗(yàn)的量方法。目前,煙草生產(chǎn)企業(yè)普遍釆取的做法是量要求生產(chǎn)人員每間隔一定時(shí)間從生產(chǎn)線上抽樣量規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢查,這種方法在一定程量度上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控,但存在以下問題:
(1)、生產(chǎn)人員難以把握質(zhì)量檢查的確切時(shí)量間,忘檢和漏檢現(xiàn)象比較普遍;
(2)、檢査工作主要依靠生產(chǎn)人員的質(zhì)量意量識和自覺性,少檢和不檢現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;
鑒于以上問題,開發(fā)一套能自動提醒和實(shí)量時(shí)監(jiān)控質(zhì)量檢查工作的系統(tǒng)非常有必要。
1系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本監(jiān)控系統(tǒng)釆用某公司S7-200系列中量的CPU222型PLC作為控制器,該P(yáng)LC具有可量靠性高,抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高等特點(diǎn),其量指令豐富,指令功能強(qiáng),易于掌握,操作方便。量內(nèi)置有4個(gè)高速計(jì)數(shù)器、2個(gè)高速脈沖輸岀、1量個(gè)RS485通訊口、8個(gè)數(shù)字量輸入、6個(gè)數(shù)字量量輸出(增加2個(gè)擴(kuò)展模塊后可達(dá)到40個(gè)數(shù)字量量輸入、38個(gè)數(shù)字量輸出)。
S7-200量系列量PLC量以量STEP量7-Mcro/WIN量軟件量程序開發(fā)環(huán)境,它為用戶提供了程序設(shè)計(jì)、編量輯和運(yùn)行監(jiān)控功能,STEP量7-Mcro/WIN軟件為量用戶提供了梯形圖(LAD)、語句表(STL)和功能量塊(FBD)3種語言編輯器,用戶可以通過PC/PPI量電纜或MPI電纜實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)與PLC的通訊,如量下圖所示:
圖1計(jì)算機(jī)與S7-200PLC通訊方式示意圖
2系統(tǒng)工作原理
質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)從盒外透明紙包裝機(jī)上釆集量傳送鏈雙煙包檢測器(3S234)的信號,通過第一量個(gè)計(jì)數(shù)器對該信號進(jìn)行累加,當(dāng)累加值N1達(dá)到量預(yù)置值8000(即設(shè)備累積生產(chǎn)了量8000包煙)時(shí)輸量出一脈沖信號(用于驅(qū)'動報(bào)警燈),用以提醒機(jī)量臺人員進(jìn)行質(zhì)量檢查。脈沖信號輸出后,系統(tǒng)量通過第二個(gè)計(jì)數(shù)器對檢測器(3S234)的信號進(jìn)行量累加,同時(shí)監(jiān)測盒外透明紙包裝機(jī)上手動剔出量按鈕(3S279)的觸點(diǎn)狀態(tài)(常開),如第二計(jì)數(shù)器量的累加值N2達(dá)到800(即脈沖信號發(fā)岀后再生產(chǎn)量了量800包煙)前監(jiān)測到手動剔出按鈕(3S279)的量觸點(diǎn)閉合(即執(zhí)行手動剔出動作),則累加值N1量清零,同時(shí)停止脈沖信號輸出。如第二計(jì)數(shù)器量的累加值N2達(dá)到800(即脈沖信號發(fā)出后再生產(chǎn)量了量800包煙)后系統(tǒng)仍未監(jiān)測到手動剔出按鈕量(3S279)的觸點(diǎn)閉合(即未執(zhí)行手動剔出動作),量則系統(tǒng)盒外透明紙包裝機(jī)上的停機(jī)按鈕量(3S272)發(fā)出停機(jī)指令,同時(shí)第二計(jì)數(shù)器清零。量再次啟動設(shè)備后,第二計(jì)數(shù)器重新開始計(jì)數(shù),量如在累加值N2到達(dá)800前仍未檢測到手動剔出量按鈕(3S279)的觸點(diǎn)閉,則再次停機(jī),直至執(zhí)行量手動剔出動作為止。
3系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
依據(jù)系統(tǒng)工作原理,設(shè)計(jì)系統(tǒng)的軟件控制量流程圖如下:
開始
圖2質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)軟件控制流程圖
以下為根據(jù)軟件控制流程設(shè)計(jì)的程序:
N««w«k1
10量1
10量4
散如(W—量煙包計(jì)數(shù),達(dá)到8000計(jì)數(shù)器置位。
ID C1
0 Q0.1
LDH 10 4
ON 10 5
ALD
ID MO量1
AN T37
TOM T37, +5
NetwoA量4
Nalwofc量5
NetwofcG
執(zhí)行手動剔出,則停止設(shè)備運(yùn)行。
圖3質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)控制程序
程序中部分變量的定義如下:
Symbol |
Var量Type |
Data量Type |
Comment |
10.1 |
TEMP |
BOOL |
8000包計(jì)數(shù)信號(來自雙包輸入檢測) |
10.4 |
TEMP |
BOOL |
機(jī)器運(yùn)行信號(來自3K11) |
10.5 |
TEMP |
BOOL |
復(fù)位信號(來自手動剔除) |
SM0.1 |
TEMP |
BOOL |
計(jì)數(shù)器復(fù)位(上電復(fù)位) |
Cl |
TEMP |
1NT |
8000包計(jì)數(shù)器 |
C2 |
TEMP |
INT |
8000包計(jì)數(shù)器(用于停機(jī)計(jì)數(shù)) |
Q0.1 |
TEMP |
BOOL |
用于控制報(bào)警燈(接K11的1和3觸點(diǎn)) |
Q0.4 |
TEMP |
BOOL |
停機(jī)控制(接停機(jī)按鈕) |
控溫系統(tǒng),并進(jìn)行了獄猴桃的冷凍量干燥測溫實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠在冷凍量干燥過程中很好地監(jiān)測溫度,方便地記錄數(shù)據(jù)并量做岀圖線,多通道同時(shí)采集,形象地表示了各個(gè)量位置的溫度變化,有效地提高了溫度測量的準(zhǔn)確量性與可靠性。
4系統(tǒng)示意圖
說明:圖中1—S7-200PLC控制器;2—煙量包輸送帶;3—煙包計(jì)數(shù)傳感器;4—ZB25包裝量機(jī)控制面板;5—自檢提醒燈;6-煙包剔出裝量置;7—ZB25包裝機(jī)電控系統(tǒng)。
5應(yīng)用效果
該系統(tǒng)在ZB25軟盒硬條包裝機(jī)上投入使用量后,成功解決了產(chǎn)品質(zhì)量檢査工作中存在的漏量檢和少檢問題,從而能夠有效防止因產(chǎn)品質(zhì)量量問題所導(dǎo)致的質(zhì)量追溯事件發(fā)生,具有較好的量應(yīng)用前景。
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