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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-10-13 10:44:45 |來源:網(wǎng)絡轉載
0引言
隨著現(xiàn)在生活水平的提高,定量包裝已經(jīng)在生產(chǎn)和生活中無處不在,包括食品、化肥、飼料等行業(yè)。在定量稱重環(huán)節(jié)中,一般包括料倉、加料裝置和秤體等部分組成。定量精度在判斷定料包裝機優(yōu)劣中是非常重要的一個因素。然而在定量包裝中,影響定量精度的主要環(huán)節(jié)是加料裝置和秤體兩個部分。定量下料控制中的誤差并不能完全被消除,特別是物料的沖擊力以及空中落料的影響u。目前,本公司大量生產(chǎn)的定量包裝機是在使用之前就已經(jīng)設定好兩個固定的速度,包括快加檔和慢加檔,在包裝機工作過程中無法實現(xiàn)精確的動態(tài)控制,只能按照提前設定好的電機速度進行加料,導致生產(chǎn)的包裝機無法使用在精度較高的場合。根據(jù)公司的發(fā)展要求,對定量包裝機進行技術提升來提高定量包裝精度,由于動態(tài)稱重的被控對象具有非線性特性,所以本次設計中將模糊控制的方法來應用于動態(tài)定量包裝控制系統(tǒng)。
1定量包裝秤的結構
圖l為本次設計的定量包裝秤的組成簡圖。本次設計的包裝秤能夠包裝各種顆粒和粉料,每袋包裝的容量是25kg,容許的誤差在0.2%,主要包括料倉、稱重裝置、夾袋機構和自動控制系統(tǒng)等組成。
加料倉采用緩沖料倉,主要是為了提供比較均勻的物料。本次設計的包裝機包裝的物料主要是粉末物料,采用的加料方式是螺旋加料,通過調節(jié)伺服電機的轉速來改變加料速度的快慢,從而來滿足動態(tài)包裝的精度要求。稱重環(huán)節(jié)中采用的是托利多生產(chǎn)的IL系列稱重傳感器,安裝在結構的左側,如圖l所示,將物料的重量轉化為電信號傳送給控制系統(tǒng)。本次控制系統(tǒng)由西門子200系~IJPLC、UNIPULSE的F701稱重顯示儀表、電控箱等組成,使整個包裝機按照PLC編寫的程序進行控制。硬件控制流程圖如圖2所示。
2定量控制原理
本次對包裝機進行改造的過程中,定量控制總體還是保留二級加料的加料方式,即開始的時候采用快加料,當?shù)竭_設定值的約90%/J11料量時,改成慢加料以滿足稱重精度的要求。在剛開始的時候,即定量稱重誤差比較大時,采用恒定的快加料控制,來滿足速度的要求;當稱重誤差小于某一特定值的時候,進行變速模糊控制,以保證定量下料的精度。圖3為定量下料稱重模糊控制自動控制系統(tǒng)。
在定量控制中,稱重傳感器檢測到的電壓信號進入F701儀表的放大、濾波等電路,通過A/D轉換器,然后經(jīng)過儀表內部的控制器轉換為重量值,與設定值進行比較得到偏差值。在恒速快加料結束之后,采用模糊控制算法計算出在該偏差下的螺桿的下料量,通過該下料量得出電機的驅動量。包裝過程中控制螺旋加料的電機為伺服電機,通過控制電壓值來控制電機的轉速,從而來控制螺旋下料的速度。圖4為控制系統(tǒng)原理圖。
3模糊控制設計
圖5為模糊控制器的基本結構框圖。控制器采用工程上使用比較成功的二維模糊控制器,以實際下料的重量與給定重量的偏差e和偏差的變化率ec作為模糊控制器的輸入,伺服電機的轉速作為輸出u。
3.1精確量模糊化
模糊化的主要作用是將輸入的精確量轉化為模糊量’”。定量下料模糊控制系統(tǒng)和一般采用模糊控制的系統(tǒng)還是有區(qū)別的,區(qū)別就在于定量下料系統(tǒng)是一個單向逼近式的過程,也就是落下的料是不能收回的,所以偏差e就無負值,偏差變化率ec就逐漸減少。針對設計的包裝機,理論誤差是0~25000g。但是根據(jù)設計的要求,在剛開始加料的時候采用恒速加料的形式,當偏差小于10000g的時候采用模糊控制的方法進行加料速度的控制。偏差的模糊論域定為【O,lO],對偏差較小的這部分進行非均勻量化,得出偏差e的模糊論域與實際論域的關系表如表1所示。偏差的變化率的模糊論域取值為[0,8],經(jīng)過多次的測試,得出模糊論域與實際論域的關系表如表2所示。在包裝過程中,進行精確加料的過程一般時間是比較短的,按照以前的慢加料精度加料的時間,一般只有2-3秒鐘的時間,所以在設計的過程中采用100次/秒的采樣方式,從而提高采樣率來提高精度。
3.2模糊控制規(guī)則
在本次設計中,要想使模糊控制能否能夠精確地控制定量包裝機的下料過程,那么關鍵的地方就是看選取的模糊控制規(guī)則是否合適。控制量U的模糊論域為[0,l0】,其中0檔所代表的就是轉速最慢,10檔所代表的就是轉速最快。根據(jù)推理規(guī)則,經(jīng)過試驗測試,進行多次調整,得到的模糊控制表如表3所示。
3.3控制量反模糊化
上面所得到的控制量是模糊量,但是實際控制下料快慢的是精確量,所以要得到實際的精確控制量。在定量下料裝置中,控制下料的是伺服電機,伺服電機中使用速度控制模式,10V所對應伺服電機的速度是最快的。伺服電機對應的電壓范圍是0~10V,模糊論域為【0,8】,所以實際控制量與模糊控制量的對應關系如表4所示。
4模糊控制算法的PLC實現(xiàn)
在本次的定量系統(tǒng)改造中,硬件方面采用的西門子公司S7—200型PLCu?。模糊算法的設計流程如圖6所示。在這次程序設計中,結合現(xiàn)場采用模糊控制查詢表的方法,對離線已經(jīng)設計好的控制表進行的數(shù)據(jù)和Vw11O開始的11數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,并且將VW106中的數(shù)據(jù)和VW132開始的9數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,若和某個數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相同,所對應的中間繼電器(~I:IM0.0)置1。根據(jù)中間繼電器的狀態(tài)將查詢的輸出值送入數(shù)據(jù)寄存器VW400中。實現(xiàn)的部分程序如下所示。
STL部分程序圖
LD 10.0
LPS
AW = VW 104.VW 1 10
= M 0.0
LRD
AW = VW 104,VW 1 12
= M 0.1
LRD
AW = VW 106,VW 144
= M 2.6
LRD
AW = VW 106.VW 146
= M 3.0
LD M0.0
A M 2.0
M 0VW VW 150.VW 400
LD M0.O
A M 2.1
M 0VW VW 152.VW 400
LD M 1.3
A M 3.2
M oVW VW 348.VW 400
5結論
本次為公司進行技術改進過程中,針對動態(tài)稱重過程中存在空中落料和物料沖擊等非線性特性,將西門子PLC實現(xiàn)模糊控制運用于定量稱重系統(tǒng)上。經(jīng)過多次測試,在保證160包/h的速度基礎上將精度提高到0.2%。將PLC來實現(xiàn)模糊控制比其他控制器實現(xiàn)定量包裝能滿足適應能力強來運用于環(huán)境比較復雜的工廠環(huán)境。本次設計得到了公司的一致認可,將控制算法稍加改動就可以應用于公司其它的定量包裝設備中。
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