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0 引言
現(xiàn)階段我國(guó)農(nóng)村使用的農(nóng)產(chǎn)品(如化肥、 種子等)的包裝仍沿用傳統(tǒng)的手工定量包裝, 生產(chǎn)效率低、 勞動(dòng)強(qiáng)度大且精度低, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。為了改變這一現(xiàn)狀, 各農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)公司、 科研院所都在致力于開發(fā)一種安全和高效的包裝機(jī)。某農(nóng)機(jī)化公司就開發(fā)了一套全自動(dòng)定量化肥包裝機(jī), 此包裝機(jī)系統(tǒng)包括電子定量秤、 平臺(tái)、 供袋機(jī)、 裝袋機(jī)、夾口整形機(jī)、 折邊機(jī)、 立袋輸送機(jī)、 倒袋機(jī)、 過渡輸送機(jī)和碼垛機(jī)等多個(gè)組成部分。設(shè)備稱重能力為 800袋/h(每袋 25kg), 稱重精度±0. 2% , 包裝能力為 800袋/h, 總耗電量 20kW, 總耗氣量 40Nm 3 /h。本文詳細(xì)論述了此全自動(dòng)定量化肥包裝機(jī)的包裝控制單元的設(shè)計(jì)方法。
1 總體闡述
整個(gè)包裝碼垛成套設(shè)備的控制系統(tǒng)由 4 個(gè)控制單元組成, 分別為稱重控制單元、 包裝控制單元、 輸送檢測(cè)控制單元和碼垛控制單元。每個(gè)單元都由相應(yīng)的控制核心及其輔助元器件各自組合成小的控制單元。本文詳細(xì)論述的是包裝控制單元的設(shè)計(jì)方法。
系統(tǒng)為檢測(cè)模塊、 操作模塊、 控制模塊模塊及執(zhí)行模塊組成。其中, 控制模塊的控制核心采用 PLC,檢模 塊 使 用 了 多 種 檢 測(cè) 元 件, 包 括 光 電 開 關(guān)、接近開關(guān)和正負(fù)壓檢測(cè)開關(guān)等。操作模塊采用觸摸式人機(jī)交互界面。執(zhí)行模塊包括交流接觸器、 電磁閥、 電動(dòng)機(jī)以及氣缸等。
其工作過程為:電子秤啟動(dòng)后, 可編程序控制器控制給料伺服電機(jī), 進(jìn)行粗給料動(dòng)作和精給料動(dòng)作;之后, 向 PLC 發(fā)出稱重結(jié)束信號(hào), 同時(shí)等待包裝控制單元的允許卸料信號(hào);待檢測(cè)到允許卸料信號(hào)后, 稱重控制單元將打開卸料斗, 投料并縫口。如果包裝控制單元在上述過程中產(chǎn)生故障, 則稱重控制單元停止工作,直至包裝控制單元完成本工作循環(huán)并停機(jī)。
包裝單元啟動(dòng)后, 將給輸送檢測(cè)控制單元 1 個(gè)啟動(dòng)信號(hào), 同時(shí)輸送檢測(cè)單元也同樣送給包裝單元 1 個(gè)輸送檢測(cè)單元正常的信號(hào)。如果包裝單元沒有接收到這個(gè)信號(hào), 則包裝單元停止運(yùn)行, 直至輸送檢測(cè)單元排除故障方可正常運(yùn)行。
生產(chǎn)線全線正常運(yùn)行時(shí), 當(dāng)包裝控制單元和碼垛控制單元建立連鎖時(shí), 碼垛控制器向包裝控制器發(fā)出正常運(yùn)行信號(hào);當(dāng)碼垛單元出現(xiàn)故障報(bào)警停止時(shí), 碼垛控制單元正常信號(hào)自動(dòng)斷開, 包裝單元也停止運(yùn)行, 直到碼垛控制單元正常運(yùn)行為止;如果包裝控制單元和碼垛控制單元解除連鎖, 則各自都可獨(dú)立工作, 且互不影響。
2 關(guān)鍵部件及主要參數(shù)確定
2.1 電源部分
現(xiàn)場(chǎng)的 380V 動(dòng)力電源接入控制柜后, 連接至總負(fù)荷隔離開關(guān)和漏電保護(hù)開關(guān)。
總負(fù)荷隔離開關(guān)為表面安裝形式, 帶有旋轉(zhuǎn)手柄, 在不打開控制柜門的情況下, 可方便地通過旋轉(zhuǎn)手柄完成主電源的開關(guān)動(dòng)作。漏電保護(hù)開關(guān)可對(duì)操作人員和設(shè)備進(jìn)行安全保護(hù)。
包裝控制系統(tǒng)的每個(gè)電機(jī)都單獨(dú)加裝了空氣開關(guān), 從而保證電機(jī)的安全運(yùn)行, 且便于維護(hù)。本系統(tǒng)所采用的電動(dòng)機(jī)空氣開關(guān)集成了短路保護(hù)、 過載保護(hù)和斷相保護(hù)等多種保護(hù)功能, 省去了傳統(tǒng)的熱保護(hù)繼電器。
根據(jù)工藝要求, 夾口整形機(jī)、 折邊機(jī)和立袋輸送機(jī)在運(yùn)動(dòng)過程中需要一定的速度調(diào)節(jié), 所以利用變頻器技術(shù)對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
裝袋機(jī)的橫進(jìn)小車在動(dòng)作過程中需要進(jìn)行準(zhǔn)確的位置控制, 所以采用伺服電機(jī)去控制橫進(jìn)小車進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng), 完成取袋送袋動(dòng)作。伺服驅(qū)動(dòng)器主回路需要三相 380V 電源。采用單極小型斷路器對(duì)交流接觸器線圈的進(jìn)行過流保護(hù)。
現(xiàn)場(chǎng)所有控制單元的電器元件均為直流 24V, 保證了設(shè)備運(yùn)行及人員操作的安全性。
2.2 可編程控制器(PLC)
可編程控制器是包裝控制系統(tǒng)的核心。本系統(tǒng)采用型號(hào)為 CQM1HCPU21 的歐姆龍 CQM1H 系列PLC, 利用其快速的 I/O 處理速度和豐富的擴(kuò)展接口等優(yōu)點(diǎn), 完全實(shí)現(xiàn)了包裝控制系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。本系統(tǒng)的 PLC 配置了 3 個(gè) 24V 直流輸入模塊(16點(diǎn)), 3 個(gè)繼電器輸出模塊(16 點(diǎn)), 1 個(gè)繼電器輸出模塊(獨(dú)立回路 8 點(diǎn))。
輸入通道地址從左到右依次為 IR000 ~ 003。各種傳感器信號(hào)(如光電開關(guān)、 接近開關(guān)和正負(fù)壓檢測(cè)開關(guān)的開關(guān)信號(hào))、 按鈕開關(guān)信號(hào)以及各種控制元器件的檢測(cè)信號(hào)都連接至 PLC 的輸入模塊。
輸出通道地址從左到右依次為 IR100 ~ 104,100通道控制操作面板指示燈、 蜂鳴器和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器;101 和 102 通道控制電磁閥。以上各回路的 com端接24V 直流電源正極。103 通道控制交流接觸器(電動(dòng)機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器主回路), 其 com 端接交流220V 電源;104 通道為 8 個(gè)獨(dú)立回路, 其中 10400 ~10403 用于變頻器啟停及復(fù)位, 公共端與變頻器的公共端 CM 相連, 10404 為電子秤聯(lián)鎖信號(hào)。公共端與電子秤輸出信號(hào)的公共端相連, 10405 用于伺服驅(qū)動(dòng)器 24V 電源繼電器的控制, 公共端接直流 24V 電源正極;10406 和 10407 備用。
2.3 變頻器
為了對(duì)夾口整形電機(jī)、 折邊電機(jī)和立袋輸送電機(jī)的速度進(jìn)行控制, 本系統(tǒng)采用了 3 個(gè)富士 E11 系列變頻器。這種系列的變頻器體積小, 性能高。0. 5Hz 時(shí)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩為 200% , 低速范圍轉(zhuǎn)矩脈沖比其他系列的變頻器約小 50% , 且具有各種智能化功能,如自動(dòng)節(jié)能、 PID 控制、 自整定和 RS485 通信等,并增強(qiáng)了維護(hù)和保護(hù)功能, 如增加輸入電涌電流抑制和壽命預(yù)報(bào)等。變頻器的工作方式與加減速時(shí)間等參數(shù)均可通過操作面板設(shè)置。
2.4 伺服驅(qū)動(dòng)器
為了對(duì)裝袋機(jī)的橫進(jìn)小車進(jìn)行準(zhǔn)確的位置控制,本系統(tǒng)采用伺服電機(jī)對(duì)橫進(jìn)小車的往復(fù)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制, 而伺服驅(qū)動(dòng)器具有使用方便、 控制方式靈活且響應(yīng)速度快的諸多優(yōu)點(diǎn), 故選擇合適的伺服驅(qū)動(dòng)器將大大提高控制系統(tǒng)的控制精度, 降低開發(fā)難度。伺服驅(qū)動(dòng)器的可以通過接受外部脈沖和模擬量實(shí)現(xiàn)速度定位控制。本系統(tǒng)因要精確控制橫進(jìn)小車的往復(fù)運(yùn)動(dòng),將通過接收到 PLC 發(fā)出的脈沖的個(gè)數(shù), 精確控制伺服電動(dòng)機(jī)的速度與方向。
經(jīng)過選型, 本控制系統(tǒng)決定采用德國(guó) 某公司 SDS4000 系列伺服驅(qū)動(dòng)器 SDS4101。
其中, DC24V 由 PLC 輸出端提供, 伺服使能、 報(bào)警清除、 CCW 驅(qū)動(dòng)禁止、 CW 驅(qū)動(dòng)禁止、 偏差計(jì)數(shù)器清零、指令脈沖禁止以及齒輪比換算等均由 PLC 向伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)出信號(hào);伺服準(zhǔn)備好、 伺服報(bào)警以及定位完成是伺服驅(qū)動(dòng)器的輸出信號(hào)。
3 控制過程
本控制系統(tǒng)以日本可編程控制器為核心, 輸入元件采用德國(guó)某公司光電開關(guān)、 接近開關(guān)和日本 某公司的壓力開關(guān);輸出元件采用某公司的變頻器、 德國(guó) 的伺服驅(qū)動(dòng)器、 某公司的交流接觸器和日本 某公司的電磁閥。
PLC I/O 配置為:CPU 單元自帶輸入 16 點(diǎn), 擴(kuò)展16 點(diǎn)輸入模塊 3 個(gè), 16 點(diǎn)輸出模塊 4 個(gè), 總 I/O 點(diǎn)數(shù)為 128 點(diǎn)。包裝控制單元控制流程圖見圖 3 所示。
需特別說(shuō)明的是取袋、 送袋和抓袋部分:當(dāng)處于工作位置的供袋盤中有包裝袋時(shí), 取袋氣缸伸出, 取袋真空閥接通, 利用真空吸盤將空袋從供袋盤中吸住,待取袋真空開關(guān)檢測(cè)真空度滿足要求后, 氣缸桿縮回, 回到取袋回位后, 送袋氣缸縮回, 將空袋送入導(dǎo)向滾輪之間, 空袋由滾輪帶至斜板;當(dāng)空袋沿斜板下降并遮擋斜板下光電時(shí), 托袋電磁閥與整形電磁閥接通, 托袋氣缸伸出, 帶動(dòng)斜板上的托架托住袋子, 緩慢下降, 同時(shí)斜板兩側(cè)的整形氣缸帶動(dòng)整形板向中間靠攏, 將空袋位置擺正。
托架托著袋子繼續(xù)下降, 橫進(jìn)小車離開抓袋臂運(yùn)動(dòng)區(qū)域后, 抓袋閥通電, 抓袋臂向下動(dòng)作, 到抓袋位置后, 抓袋真空閥接通, 抓袋真空吸盤吸住空袋,并使抓袋閥斷電, 抓袋臂抬起至垂直位置后, 完成一次抓袋。對(duì)于 PLC 事實(shí)掃描的信號(hào), 若發(fā)生故障信息。
4 實(shí)驗(yàn)效果
根據(jù)以上方案設(shè)計(jì)完成的包裝機(jī)控制系統(tǒng), 經(jīng)過安裝和調(diào)試, 通過空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和整機(jī)帶料調(diào)試等實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)的測(cè)試, 其復(fù)秤靈敏度為 ± 10g, 包裝能力為800bags/h, 誤差率低, 操作簡(jiǎn)便, 完全滿足各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo), 現(xiàn)已投產(chǎn)使用, 客戶反映良好。
5 結(jié)語(yǔ)
實(shí)踐證明, 在全自動(dòng)化肥包裝機(jī)包裝控制單元應(yīng)用 PLC 技術(shù)、 變頻器技術(shù)及伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)十分有效,其電控系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 軟件編寫方便, 易于調(diào)試,節(jié)省人力物力, 大大降低了整機(jī)故障發(fā)生率, 提高了工作效率及設(shè)備可靠性。
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