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包裝機煙條變形檢測裝置研究

發(fā)布時間:2020-05-27 15:10:13 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

包裝機組包括小盒包裝、小盒透明紙包裝機、條盒包裝機和條盒透明紙包裝機組成,其設(shè)計能力為8000/min。其輔機設(shè)備的包裝過程是完成從主機輸 送過來的煙包到小盒透明包裝、條盒包裝、條盒透明包裝的過程,主要包括小盒透明成型熱封,小盒透明輸出、條盒紙的上 膠與輸送、條盒成型與輸出,條盒輸送、條盒透明成型等。

ZB25包裝機具有結(jié)構(gòu)簡便、運行速度快、性能穩(wěn)定等特 點,但在我廠的實際生產(chǎn)過程中,由于原輔料供應(yīng)廠家多,條 包盒皮質(zhì)量不穩(wěn)定,使得條包折疊不到位從而引起條透變形。 當(dāng)變形條透煙經(jīng)過美容器時,由于此處沒有設(shè)置檢測裝置,出現(xiàn)阻塞通道現(xiàn)象,使后續(xù)條包無法通過,連續(xù)擠壓,產(chǎn)生大量 外觀不合格品,排除故障時消耗大量人力物力,磨損設(shè)備,對 設(shè)備有效運行造成一定的影響,故研制包裝機煙條變形檢測裝置,對條透推送通道處煙包進行外觀質(zhì)量檢測,以避免質(zhì) 量問題,降低消耗,提高設(shè)備有效作業(yè)率。

  1. 設(shè)計原理

當(dāng)出現(xiàn)不合格條透包時,在條透包提升到輸出通道最上端 時,因變形條透包遮擋住傳感器,傳感器根據(jù)發(fā)射端與接收端 之間的光強弱變化,發(fā)出信號使設(shè)備停機,避免變形條透煙包 在通過美容器時產(chǎn)生擠壓現(xiàn)象[1]o

  1. 傳感器的選擇

光纖傳感器作為檢測元件的傳感器,它首先把被測量的變化轉(zhuǎn)換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉(zhuǎn)換成電信號,通過光纖線傳輸光線,提高光束的聚攏程度,易 判斷收光量的大小。由于光纖傳感器有本身裝置尺寸較小,易于安裝,不會對煙條造成擠壓,檢測分辨率高,可以檢測出煙條的細微形變,檢測精度高,投光光束肉眼可見,便于調(diào)整安裝位置,易于操作等優(yōu)點,因此我們采用光纖傳感器[2]o

  1. 傳感器安裝位置的確定

在設(shè)備實際運行中,煙條上方表面凹凸不平就可以直接反 映出煙條變形,因此傳感器應(yīng)安裝在推桿上方位置,具體高度 應(yīng)略高于煙條的高度,正常煙條高度為46.0mm。通過實驗法, 選擇出最佳安裝高度。

實驗驗證:模擬50條條透煙經(jīng)過美容器時,傳感器檢測出 變形條透煙的數(shù)量,其中已知變形條透煙有25條,檢測情況如 下表:

安裝高度(mm

檢測夾條數(shù)(條)

檢測率(檢測夾條數(shù)/25

46.1

31

124%

46.3

21

84%

46.5

25

100%

46.7

17

68%

46.9

9

36%

通過對上表分析,發(fā)現(xiàn)光電管位置較低時,檢測太過敏 感,容易誤檢、漏檢;光電管位置較高時,檢測不到煙條的細 微變形,容易造成漏檢。因此,安裝最佳高度應(yīng)該設(shè)置為推桿 上方 46.5mm。

 

4 確定安裝傳感器個數(shù)

確定好安裝位置后,在此水平位置處開出槽口。運用枚舉 法對槽口個數(shù)進行可行性分析,如下表:

槽口數(shù)(個)

可行性分析

選擇結(jié)果

1

位置不易確定

只能檢測出條透一側(cè)是否變形,檢測

不全面

NO

2

位置可固定在兩側(cè)

不能檢測出條透中間位置的形變情況

NO

3

位置可固定在左、中、右 檢測全面,無遺漏點

YES

4

檢測更全面

NO

浪費傳感器,增加設(shè)備成本

根據(jù)上表分析,選擇安裝3個傳感器是最合理的。

  1. 確定傳感器位置安裝分布

安裝光電傳感器的目的是檢測煙條的變形,因此在確定垂 直位置后,水平位置應(yīng)根據(jù)煙條的變形位置來確定。通過測量 50條美容器擠壓煙條的變形位置,可知煙條兩端50mm左右處易 變形,由此可以確定左右兩個傳感器的位置,同時為了檢測的 準(zhǔn)確性,應(yīng)把第三個傳感器固定在左右傳感器的中心位置。

  1. 結(jié)束語

通過加裝了光電傳感器之后一個生產(chǎn)班次可以減少平均夾 煙條數(shù)5.2條,增加生產(chǎn)產(chǎn)值,降低了原輔料消耗量;同時減少 平均停機時間4.3分鐘,提高了設(shè)備的有效運行率。

 

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